 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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注:表中数值均为平均值。" y0 E4 ], v# O! E8 B5 |
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# p% d: ~5 ?- _% o2 L# |) L( ^9 o6 ^3 S t- N
②问题的探讨
9 m9 B9 N" Z5 [( b, W
0 U/ b W- X" ]# g8 C1 e3 p; d2 }
! x Z) b6 I4 C3 V8 ~
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, \2 \5 O8 G7 I7 v" A2 L 工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。
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% @, N9 C" k, e9 ? 2.2 铁床: W: L) v) M# r5 a1 a
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, H* G. _# [ c5 h X% U1 Z; ]& c+ D, E4 A/ W1 u8 f. m2 ?
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①折旧费为0.86
+ D5 c6 {, W5 {8 F 元/t;9 j# |: t" e# V; X8 j3 F- A4 x
; [. C8 E; p& c/ o
- D: p; l7 c* O% ~+ C
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3 U; C7 M; I0 K, l' L4 H6 i7 f$ _& s( t: w/ P+ A
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8 ?% z( o9 p$ @# ~* f' O" W
5 ^" F! t0 N7 N6 F0 A 出 自:《中国给水排水》2001年 第11期
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+ y' Y+ `! L+ f; Z7 d/ X Fe-2e=Fe2+(阳极反应)
. [* r$ F$ \/ D7 l* E7 {# F! J$ n. {; P+ O& {
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某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。: Z+ F& N% w: ~6 k/ P: y8 A+ I
4 u9 R& v: y5 C h) s" J2 v4 C8 b3 x) t4 e( ^+ [! e
# Q H4 q! r2 V) A M' q" [ J' W1 W! s
④药剂费为1.02 . e% M, w& B8 y" m7 y Y9 f) k8 C
元/t;- D* a( F4 I2 I: B
" d3 [1 B3 @" K) ]1 d3 }4 |# r% u! |% G5 g/ r8 u/ D+ ]4 y1 A
( @2 y+ x) }( ]1 e a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。6 W8 D3 u: g# d o- G
& j& u0 }- s1 U) T! G
; i2 R4 T" |' h" H' E* I h
3 ~- A8 D9 s4 s; L4 N 当有氧存在时阴极反应如下:
. [, k$ [; u# W$ G. O2 _" m& _' k3 Y8 W7 S0 O
, R* f# D( Y* F2 u6 X" e. a
' I9 t0 {9 V7 N: C9 K% i. Y 原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。
3 x8 M+ D8 N# A" F: ~( [ f; q* r) [
' {9 Q8 g/ O8 u. T
( A$ K8 c* S/ E# ?
( H9 \9 I1 H, }3 Q E0(O2/OH-)=0.40
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' d$ l4 d) p- a t- R4 a
$ I7 z# s; d! o; n9 r+ | 铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:8 n! V# O# A3 C- ]+ q1 s
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, n: w2 Z' Z1 _5 a1 P8 z% [' f
为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36
& r! |' b4 @# _ d,HRT为30 min。
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3 P" T7 a- e2 {. B% t7 Z/ C( o/ k( h6 i
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; s2 G+ t) T" O 2.5 砂滤罐2 I3 F- f$ x6 ^/ `8 ^
' u/ y8 l3 j: z0 |
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' T' ]$ L" b& M y. C* R Q' D; U
& y1 O! Q; {+ O) h! A1 R
通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30
, ~7 d2 x1 c( Y1 ]( A 元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。
3 k, H* d3 }% `, e+ {& @# r4 E: d+ W3 Z- b# ]
2 }5 r9 o% r4 A: k. i9 b2 V* y X$ F+ Z, {
表1 处理出水检测结果4 c, Y, `9 e3 e2 w- q1 m
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2.6 活性炭罐
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3 {6 r8 G7 r" Y+ }# F' C! c- x2 Z! y0 W; X z8 N- T" [
, e$ q8 F- _" [# }; Z9 B 3 处理效果分析8 h6 m" |& k; X# G% P: h
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3 Q0 o+ }, g/ B1 E+ S# E. G: e
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# K- l! u% p- p, s 1 原水水质; p( P1 X4 m5 J1 x: V
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某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
/ s, v; y* m; l6 m8 q% N" ^7 q 原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。0 y6 z8 |. e& |* u3 u+ L, i
2 方案的确定* r& e: ` a) a9 }- W
" s5 r1 p) g0 L3 o5 \1 S, Z
通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......
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2 h% Q1 G$ ]( l, E4 C
, |! |. d; H4 l7 m( l
4 r' @2 `5 K* V" _. Z0 i% a/ @( |# y 采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。
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A" `* D( s& b6 P" m. d+ `* ~$ f ( ` b' {; u! D1 X7 l
O2+2H2O+4e=5OH-
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7 u1 P) m; S1 I* E# F8 m# l/ y
. M/ L$ p `/ J, }# @
1 y b+ s( a: y% H' G" S/ w% M7 I# h) a' D, H
, e- K7 L* |$ p* S4 H9 F J 2H++2e=H2↑(阴极反应). n- H }* N+ Q4 [7 I/ C
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{9 l- S) r& a C2 h, v9 }/ p
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9 P0 {$ ~; j3 ? ⑥活性炭填料费为 0.65
5 S. ?0 u% o8 a+ W) W! [ 元/t。
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0 h! e# M: p* K( F' e . v# e5 I+ U: N8 n
2.4 气浮系统
2 \5 O: p m& e% |# \
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9 B, ?" W3 e7 _6 G* I8 o1 ?
8 H7 r# n' q; p( e4 m2 c E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V4 }' u+ y6 @ P: v5 v- e1 h
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( T6 z! T! K( _; k. l: _ 2 l: g- B: v2 _. }
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8 n& _' a4 Q# Y- n 我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机。, W8 p8 j# P4 O$ b" O
8 B/ f( J$ p& i5 y. z
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, [# L! D( v/ R0 H& f( e9 C4 ^0 R! R& F! t
从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1 : l* I& c! Y: \& r. w5 d4 X
h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。1 j0 k4 p9 J( s, f
2 j7 @% {+ S, |* f! g% P; [
. Q0 P$ T. @- g
3 g c6 M% f# F1 d( m2 t$ `( h) Q+ `2 k3 @5 Y& y2 A
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/ t' V. s. M8 f4 S7 ^, w" z1 G6 Y# \; J9 m! `& N
" Y0 w: H- c2 P7 @* w& r5 q
2 J, M' w0 p# |; y0 r2 q+ r# }
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0 ~+ E/ J' m @5 y3 ?! x$ Q6 v( X
. c, q. Q# I, U9 n# B6 M3 h3 G( }# i& `8 l
加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5
7 G5 A2 X9 E$ K, Q" U8 [/ L m,HRT为40 min。
+ y7 L6 T; m7 h/ g7 e4 A* c$ I: Z% ~, r `- N1 |# p
3 r/ Q$ k% x- E" v7 @3 j" m& H
2 v( a- K1 t3 d# c& ^9 M
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H8 Q8 j f; x2 X [" O) ]
& @$ d* A7 c6 E7 q, W; _* ?" S 2 O% g* Q4 _: v: g+ V
项目# X' G" y; e8 ?, j+ v
pH值
, C: t3 w: x! x) Z" v& {- G COD(mg/L)
: U. p3 i+ B: m3 j7 L) T3 G 色度(倍)
! W8 s" G! x# G4 @% a- U! ^! F 苯胺(mg/L)+ ~# C2 J* X: L/ a; \: e' @1 ^
4 ^7 R) }7 w7 y5 M/ G
4 ?, P6 x2 Z' W
染料8 d4 f" V0 H9 F3 D
中间体
: F3 O1 A# J" m t 染料
2 f% M. j8 L! b0 k' q- }9 M y( { 中间体
3 |; R, H5 F; |# B8 w: v+ q 染料
) q. P+ l( R2 \% e 中间体
* S& o" q; e5 g7 G5 b# b0 X; R, Q 染料+ w8 Y# y" _: Z; `7 q
中间体1 j, ]$ ~5 O) f( ]! o; F7 S2 j! j9 t
$ a( n4 \4 n( t6 y+ u
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原水- f4 m) ]5 _$ k4 G
7.89: _* w- k, `8 O6 C& [$ Q0 E
5.00
: g0 F; p9 r C* U- j; z5 d0 O 798& F9 M( r: w t T( o
810
6 g2 Y/ Q! R/ G1 L 4050' }9 M8 F& Y$ S8 L, z* j# Y7 F
3000
/ E! a+ x. R, L) C 10.951 ~+ k% K1 u6 V; h5 U& M8 V
9.292 U% g' _" e' T( X2 m- m6 d
' ?) J8 g( s1 g6 V6 W- J& h7 l . W0 v& X; A1 ?# q3 N% F
铁床
/ b! {6 G6 G& W% c% g# H. W& r 出水
3 _$ V; l( s5 J5 i9 e- c3 @ 7.93
) \% ~! Y* p6 d 7.36
9 _! [$ ]* a |4 F9 I1 w9 s" y& l 786+ |% m. N. L9 `6 D }3 d% `# f7 R
791
: {8 S; P. k( y8 h. i9 t$ |( _ 19004 l3 J# a. e3 E, U7 ?
1000
4 W! o% d) p+ q9 t4 N 29.08
" s. J; r+ j# C7 ]8 q) U ` 19.12
' N) \# m* S) Y" s- M, E8 Q
; S/ J3 b8 F& G3 E6 s2 r
, ]1 v* e0 r& k w, z 去除率(%)
1 A9 N7 p3 Q) f: q& D# v* Y8 F* W, i % x% y" f1 I/ B5 i( z8 y2 K
7 y: q8 S5 Z. J h' \
1.5
9 C' @2 T9 G! z6 H$ j" ~9 F* k( \) Q 2.3. c- S: h0 D9 r, [6 Y2 r A
53.1
/ j; `- K9 ^# `9 J2 X+ g. W 66.7
' Q& Y+ }1 R- }( ~$ G% ]
$ \9 t" H" E$ G: i/ M( x+ k 4 P' P: l4 B* X0 f% l5 \0 P6 ?" T
0 m, ]( \5 K# C; [
, y L; n3 W0 I) y. `/ ~0 b 气浮池
% Q6 m/ \3 }- t7 b 出水
G+ I m' X/ X4 v- e+ C 7.56
5 Y( t7 a' C, C* G% J 3405 Q. X! T0 o, X$ Y4 E7 e- @
1102 I6 h& S( g' L" g3 c
1.79
* e. k7 u {9 {( p& |# T+ ^ * T% c6 b. U5 U, o# o
# z @* w2 n( c, T/ O# l8 I8 t
去除率(%)
9 o' n& E4 m1 `( T: x
4 f/ Q, l) ?2 }. k. b0 N 56.77 v8 J% t& ]8 V% F3 |7 n) ~2 {' e
89.0* J% F K7 q1 t/ S
90.6
2 `3 M& I; M2 b
: L/ J: K. d! `8 [6 R6 a
# a4 f$ G- X/ P$ u! C f 活性炭罐
. y `$ U6 f4 P# L' Z/ K' J 出水
4 n0 `! y) q2 M/ P 8.09
1 z0 [; L+ `4 H: X$ c: u" Y$ D 141
b( U- E- j* s+ { 11- w# j Y* l# }9 s
0.22
2 j. h! P A2 z" l2 Z, u " t1 g G6 K* d
2 q% T# Z! [# F8 K$ ]/ w# E 去除率(%)
# E- J* T( G) Z& a/ b
0 [# K3 L) {7 o% d2 g 58.5+ W& F' g, D7 `# y
90.0
" c) w6 ~1 T# N2 b* q9 B9 I 87.7; o6 I3 U$ s4 G) l" ~
5 z* y# t$ N4 E0 A/ j- L
4 y7 Q9 z/ F' V( b3 x 总去除率(%)
6 A* c0 v- d u9 \- @ ( U* d4 j! w0 ?& J
84.0- t) S: [& ~8 }/ h- o
99.6' s/ h1 w$ f& d( F; x* Q* F" q% N! u
97.6! ~6 n% Y2 m/ B' d/ }* n q1 E
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对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。9 L7 \6 N7 e- r8 F& x' i
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设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。
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原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。
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⑤铁炭填料费为0.22 4 `; `& T* g7 M0 G/ j
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b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3
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2.3 混凝脱色系统4 B3 k7 w/ [3 d J. ^% V l- P
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! ^1 ]6 |9 ~$ d/ ~8 x2 k8 M: X4 B ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。
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铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4 & \- ?7 H7 D: P2 f# O! T* i& i( Y
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③电费为0.49 元/t;' P& ?( W; Y \ a' G) r
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6 ^( P `9 d, H: l, Z4 F 2.1 调节池( X5 r6 k7 M2 H( x! G" B+ J/ G
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处理成本为3.51
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4 经济分析
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* [- U6 C& f. t B& j 2 方案的确定* \+ n& E. t' v% b! H, @
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②人工费为0.27
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0 I/ N0 m! h2 d 1 原水水质6 n# d; S# Z! v+ k; }0 K% ~/ u
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4 A, X1 h) ^$ A' k* K; V 从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。 |
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