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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水2

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鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  注:表中数值均为平均值。" y0 E4 ], v# O! E8 B5 |
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   ②问题的探讨
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0 U/ b  W- X" ]# g8 C1 e3 p; d2 }
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, \2 \5 O8 G7 I7 v" A2 L  工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。
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% @, N9 C" k, e9 ?  2.2 铁床: W: L) v) M# r5 a1 a
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  ①折旧费为0.86
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; [. C8 E; p& c/ o
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5 ^" F! t0 N7 N6 F0 A  出 自:《中国给水排水》2001年 第11期
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, O8 P6 q- y# Q4 h4 B) |' b8 b  
+ y' Y+ `! L+ f; Z7 d/ X        Fe-2e=Fe2+(阳极反应)
. [* r$ F$ \/ D7 l* E7 {# F! J$ n. {; P+ O& {

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  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。: Z+ F& N% w: ~6 k/ P: y8 A+ I

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  ④药剂费为1.02 . e% M, w& B8 y" m7 y  Y9 f) k8 C
    元/t;- D* a( F4 I2 I: B

" d3 [1 B3 @" K) ]1 d3 }4 |# r% u! |% G5 g/ r8 u/ D+ ]4 y1 A

( @2 y+ x) }( ]1 e   a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。6 W8 D3 u: g# d  o- G
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; i2 R4 T" |' h" H' E* I  h
3 ~- A8 D9 s4 s; L4 N   当有氧存在时阴极反应如下:
. [, k$ [; u# W$ G. O2 _" m& _' k3 Y8 W7 S0 O
, R* f# D( Y* F2 u6 X" e. a

' I9 t0 {9 V7 N: C9 K% i. Y   原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。
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' {9 Q8 g/ O8 u. T
( A$ K8 c* S/ E# ?
  
( H9 \9 I1 H, }3 Q        E0(O2/OH-)=0.40
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' d$ l4 d) p- a  t- R4 a
$ I7 z# s; d! o; n9 r+ |   铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:8 n! V# O# A3 C- ]+ q1 s

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, n: w2 Z' Z1 _5 a1 P8 z% [' f
   为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36
& r! |' b4 @# _  d,HRT为30 min。
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; s2 G+ t) T" O    2.5 砂滤罐2 I3 F- f$ x6 ^/ `8 ^
' u/ y8 l3 j: z0 |
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) y- C" }; F. N  
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' T' ]$ L" b& M  y. C* R  Q' D; U
& y1 O! Q; {+ O) h! A1 R
  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30
, ~7 d2 x1 c( Y1 ]( A  元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。
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2 }5 r9 o% r4 A: k. i9 b2 V* y  X$ F+ Z, {
  表1 处理出水检测结果4 c, Y, `9 e3 e2 w- q1 m

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    2.6 活性炭罐
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3 {6 r8 G7 r" Y+ }# F' C! c- x2 Z! y0 W; X  z8 N- T" [

, e$ q8 F- _" [# }; Z9 B  3 处理效果分析8 h6 m" |& k; X# G% P: h

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3 Q0 o+ }, g/ B1 E+ S# E. G: e
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# K- l! u% p- p, s    1 原水水质; p( P1 X4 m5 J1 x: V
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  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
/ s, v; y* m; l6 m8 q% N" ^7 q   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。0 y6 z8 |. e& |* u3 u+ L, i
    2 方案的确定* r& e: `  a) a9 }- W
  " s5 r1 p) g0 L3 o5 \1 S, Z
  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......

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8 {9 Q% b8 t$ D5 x6 W7 z              
9 q: R3 \# l3 R6 x2 V& M5 C      ) D" d$ `* Q# [  C% ]) e
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2 h% Q1 G$ ]( l, E4 C
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4 r' @2 `5 K* V" _. Z0 i% a/ @( |# y  采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。
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6 L" X9 Z- V( X2 E5 e- z  d3 Q
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  A" `* D( s& b6 P" m. d+ `* ~$ f  ( `  b' {; u! D1 X7 l
        O2+2H2O+4e=5OH-
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7 u1 P) m; S1 I* E# F8 m# l/ y
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1 y  b+ s( a: y% H' G" S/ w% M7 I# h) a' D, H
  
, e- K7 L* |$ p* S4 H9 F  J        2H++2e=H2↑(阴极反应). n- H  }* N+ Q4 [7 I/ C
9 g' Y; E4 C7 b+ D
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9 P0 {$ ~; j3 ?  ⑥活性炭填料费为 0.65
5 S. ?0 u% o8 a+ W) W! [    元/t。
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    2.4 气浮系统
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0 Y/ z; g/ C4 N9 z7 }& U3 ]0 }! E9 i  S7 [

9 B, ?" W3 e7 _6 G* I8 o1 ?  
8 H7 r# n' q; p( e4 m2 c        E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V4 }' u+ y6 @  P: v5 v- e1 h

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( T6 z! T! K( _; k. l: _  2 l: g- B: v2 _. }

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& k( M9 @' F1 v. B

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8 n& _' a4 Q# Y- n   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机, W8 p8 j# P4 O$ b" O
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   从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1 : l* I& c! Y: \& r. w5 d4 X
  h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。1 j0 k4 p9 J( s, f
2 j7 @% {+ S, |* f! g% P; [

. Q0 P$ T. @- g
3 g  c6 M% f# F1 d( m2 t$ `( h) Q+ `2 k3 @5 Y& y2 A
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/ t' V. s. M8 f4 S7 ^, w" z1 G6 Y# \; J9 m! `& N
" Y0 w: H- c2 P7 @* w& r5 q
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   加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5
7 G5 A2 X9 E$ K, Q" U8 [/ L  m,HRT为40 min。
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3 r/ Q$ k% x- E" v7 @3 j" m& H
2 v( a- K1 t3 d# c& ^9 M
   
6 d+ s% H  K; z: }+ E2 ]. n   
  H8 Q8 j  f; x2 X  [" O) ]  
& @$ d* A7 c6 E7 q, W; _* ?" S     2 O% g* Q4 _: v: g+ V
          项目# X' G" y; e8 ?, j+ v
          pH值
, C: t3 w: x! x) Z" v& {- G          COD(mg/L)
: U. p3 i+ B: m3 j7 L) T3 G          色度(倍)
! W8 s" G! x# G4 @% a- U! ^! F          苯胺(mg/L)+ ~# C2 J* X: L/ a; \: e' @1 ^
    4 ^7 R) }7 w7 y5 M/ G
     4 ?, P6 x2 Z' W
          染料8 d4 f" V0 H9 F3 D
          中间体
: F3 O1 A# J" m  t          染料
2 f% M. j8 L! b0 k' q- }9 M  y( {          中间体
3 |; R, H5 F; |# B8 w: v+ q          染料
) q. P+ l( R2 \% e          中间体
* S& o" q; e5 g7 G5 b# b0 X; R, Q          染料+ w8 Y# y" _: Z; `7 q
          中间体1 j, ]$ ~5 O) f( ]! o; F7 S2 j! j9 t
    $ a( n4 \4 n( t6 y+ u
       ?4 l" i' e( W( g" d: B8 _8 j
          原水- f4 m) ]5 _$ k4 G
          7.89: _* w- k, `8 O6 C& [$ Q0 E
          5.00
: g0 F; p9 r  C* U- j; z5 d0 O          798& F9 M( r: w  t  T( o
          810
6 g2 Y/ Q! R/ G1 L          4050' }9 M8 F& Y$ S8 L, z* j# Y7 F
          3000
/ E! a+ x. R, L) C          10.951 ~+ k% K1 u6 V; h5 U& M8 V
          9.292 U% g' _" e' T( X2 m- m6 d
   
' ?) J8 g( s1 g6 V6 W- J& h7 l     . W0 v& X; A1 ?# q3 N% F
          铁床
/ b! {6 G6 G& W% c% g# H. W& r          出水
3 _$ V; l( s5 J5 i9 e- c3 @          7.93
) \% ~! Y* p6 d          7.36
9 _! [$ ]* a  |4 F9 I1 w9 s" y& l          786+ |% m. N. L9 `6 D  }3 d% `# f7 R
          791
: {8 S; P. k( y8 h. i9 t$ |( _          19004 l3 J# a. e3 E, U7 ?
          1000
4 W! o% d) p+ q9 t4 N          29.08
" s. J; r+ j# C7 ]8 q) U  `          19.12
' N) \# m* S) Y" s- M, E8 Q   
; S/ J3 b8 F& G3 E6 s2 r     
, ]1 v* e0 r& k  w, z          去除率(%)
1 A9 N7 p3 Q) f: q& D# v* Y8 F* W, i        % x% y" f1 I/ B5 i( z8 y2 K
        7 y: q8 S5 Z. J  h' \
          1.5
9 C' @2 T9 G! z6 H$ j" ~9 F* k( \) Q          2.3. c- S: h0 D9 r, [6 Y2 r  A
          53.1
/ j; `- K9 ^# `9 J2 X+ g. W          66.7
' Q& Y+ }1 R- }( ~$ G% ]        
$ \9 t" H" E$ G: i/ M( x+ k        4 P' P: l4 B* X0 f% l5 \0 P6 ?" T
   
0 m, ]( \5 K# C; [     
, y  L; n3 W0 I) y. `/ ~0 b          气浮池
% Q6 m/ \3 }- t7 b          出水
  G+ I  m' X/ X4 v- e+ C          7.56
5 Y( t7 a' C, C* G% J          3405 Q. X! T0 o, X$ Y4 E7 e- @
          1102 I6 h& S( g' L" g3 c
          1.79
* e. k7 u  {9 {( p& |# T+ ^    * T% c6 b. U5 U, o# o
     # z  @* w2 n( c, T/ O# l8 I8 t
          去除率(%)
9 o' n& E4 m1 `( T: x        
4 f/ Q, l) ?2 }. k. b0 N          56.77 v8 J% t& ]8 V% F3 |7 n) ~2 {' e
          89.0* J% F  K7 q1 t/ S
          90.6
2 `3 M& I; M2 b   
: L/ J: K. d! `8 [6 R6 a     
# a4 f$ G- X/ P$ u! C  f          活性炭罐
. y  `$ U6 f4 P# L' Z/ K' J          出水
4 n0 `! y) q2 M/ P          8.09
1 z0 [; L+ `4 H: X$ c: u" Y$ D          141
  b( U- E- j* s+ {          11- w# j  Y* l# }9 s
          0.22
2 j. h! P  A2 z" l2 Z, u    " t1 g  G6 K* d
     
2 q% T# Z! [# F8 K$ ]/ w# E          去除率(%)
# E- J* T( G) Z& a/ b        
0 [# K3 L) {7 o% d2 g          58.5+ W& F' g, D7 `# y
          90.0
" c) w6 ~1 T# N2 b* q9 B9 I          87.7; o6 I3 U$ s4 G) l" ~
    5 z* y# t$ N4 E0 A/ j- L
     
4 y7 Q9 z/ F' V( b3 x          总去除率(%)
6 A* c0 v- d  u9 \- @        ( U* d4 j! w0 ?& J
          84.0- t) S: [& ~8 }/ h- o
          99.6' s/ h1 w$ f& d( F; x* Q* F" q% N! u
          97.6! ~6 n% Y2 m/ B' d/ }* n  q1 E
    & B1 E; y: t, p# P
  
8 _5 ]7 ?8 I" v3 s3 F( S# Z  8 r6 h( J, Y6 D7 i6 m9 I
  
/ K' G5 @2 k) {+ t% j/ K- j+ ?3 m; _0 F2 m; E7 s) c$ z

) h' w4 `7 P1 B8 t! G. `5 f4 S0 c
  对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。9 L7 \6 N7 e- r8 F& x' i

" m0 S6 E2 ], b$ c4 [' j  {: n% g2 ^. _/ b0 v

. i- ~* [5 D2 z- ]/ k5 _  
. u" d5 Y6 K0 g8 z9 A2 o. Y
8 h+ i9 }3 E& B7 C: }" f* P6 c: t5 ~' d. W) ?( g- c+ Z- w* v/ [- X
   设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。
* w/ h! I- e- U
+ t1 h+ |  f9 J0 ?# v4 b: _
; d* U8 G. S7 t  x) Y3 I
, l8 U- J( Y9 }# y! U6 s& p4 m$ I. G  v& b( t

9 ^( g7 A" J; b$ `, r& O. b1 _+ l. I3 [: \! `* T
   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。
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6 z" G" Z' T. X% j7 E  H; l1 H8 r& |. a& K
0 U  N% i9 G! V# f- z5 D/ T- Z2 B. A
  ⑤铁炭填料费为0.22 4 `; `& T* g7 M0 G/ j
    元/t;
! Q4 b  Y2 ~, ?4 X: p1 j
' M5 f4 \3 v" |# G' M
3 I  m1 Q. ?9 @4 R" \9 Y* x  s/ C% c$ e9 `
, _: U3 ^* D3 z  U  b' _

8 q7 B/ Y; H' N) g1 s! @  M  k5 f4 L- w+ i* w- K
   b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3
  B# ~; O" n% K" y$ W0 X0 ^8 T  h。1 x& O1 _2 \; @( t# E2 r

/ i& l, O  P& H  J: d$ ^/ ~5 @% @4 {5 i' R
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, Z$ P' @, F& U3 ~* \# Z" J* e, k4 p' m" d* q) E9 L
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8 T& ~1 p  F3 G" \1 O; W; T

$ x7 {7 U+ ]6 r4 G, [& p( r7 c. n3 M* ]5 a+ [
  2 j# }9 U3 D" r# B! t" q* e+ q
    2.3 混凝脱色系统4 B3 k7 w/ [3 d  J. ^% V  l- P

8 \8 b2 U$ \6 s  s
, W7 b# D% I- P8 m8 c8 y# N! `( r$ `# |+ k& v; N& ^( A/ F; P
+ S% _' l1 T% q  t
/ r6 U4 s) \- z- D4 V+ P

: e8 z& _8 x/ p( t. n0 ]. r4 v# f8 h6 \1 j% h9 }
$ [/ l* w+ U% }: }4 L' {! B$ {  Z/ ^) I

! ^1 ]6 |9 ~$ d/ ~8 x2 k8 M: X4 B  ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。
" Z; }' L+ `# U. p" R0 U+ ~, j7 Q, x; h% n

4 v8 [0 o( [$ w- R
5 B! U, C9 t7 a: Y8 s& j  
- l  b! ]7 o6 I; T" L% e# o4 |" N' `: {/ q

2 N6 L$ v1 f9 \  
, q, U3 S# S/ h- y& C' H. i! Z3 A! c. q6 S. d" V5 @
7 A, }7 y$ E) Q! o9 c  R7 O
   铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4 & \- ?7 H7 D: P2 f# O! T* i& i( Y
  min。
' E! b. f) A$ |4 A3 T2 @/ G% z% G: s4 o5 U' k# u$ R) ~

; F2 k& o/ U' s. T- e9 I9 x- E7 ]0 r$ g" g0 E  ^
  ③电费为0.49 元/t;' P& ?( W; Y  \  a' G) r

1 m5 J: v4 @& Y1 C0 C, k# `0 ?. I5 ^& K

6 ^( P  `9 d, H: l, Z4 F  2.1 调节池( X5 r6 k7 M2 H( x! G" B+ J/ G
8 S- R, z  M$ s8 j/ f  \) p
! b6 a; x4 I* h

7 ?1 G( B8 Y: i; U4 L  
2 u0 I8 g, M9 y1 ?  K$ D+ D& B+ S
3 w  ^" B6 J. f3 O* w% [0 P; I" ^( e+ o1 v% r" l1 V
  : i: Z/ h9 y" R: W3 E) \) u' i. N
        O2+4H++4e=H2O7 H2 O% d5 f" E" u

  d) U  ^: e# A: ?; X" o% }0 I/ I% r8 E# _3 R
5 s* ?4 s' g* O, w* K" a# g
  处理成本为3.51
3 I6 v' M+ q( k, `2 _6 s  t9 h9 C9 [    元/t,其中:
; g) C5 m" _4 l
' B: m0 m3 O1 x3 p6 `  U" V4 _, Q) ~! z! n
/ C& q! k9 i2 M9 L3 M8 m
  4 经济分析
/ S2 V% S! n4 U6 u2 W4 q- ~5 x0 b; N2 H5 q! Z0 f' W) |

) x/ P' S) p5 `/ ]4 y% n
; t1 W! v$ a. p9 U, y( e  
; \4 V( v) B: g4 O3 G. N        E0(H+/H2)=0 V
& G% P5 a7 O2 K& O( x/ }
1 F" R: b" y1 f3 z: Q: o* `( x/ v! A5 r) R; H3 {/ C

* [- U6 C& f. t  B& j  2 方案的确定* \+ n& E. t' v% b! H, @

( b4 g( g  S2 Q- b7 b* C6 x! S/ i
& ]2 I3 ^8 W* X, a/ |' ~+ T
  ②人工费为0.27
( Y8 ~& i7 S+ B    元/t;0 q5 M( v8 ?8 y/ F+ J" P9 R3 M

* J. z8 A2 ?* u7 O0 Z6 C
. }1 {" r! o, |: C3 \9 f
0 I/ N0 m! h2 d  1 原水水质6 n# d; S# Z! v+ k; }0 K% ~/ u

6 f! c! k) m; E$ J7 i$ w! I; O
$ f; |: W- _/ W+ T- K/ I& [6 C* i
4 A, X1 h) ^$ A' k* K; V  从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。
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