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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水) f: i/ h# E0 q( R- x' B
        9 R0 u! L9 \. A! ^4 J8 Q
               
) o0 S- w5 z" U$ R" w" l         
; u: c) w. Z; b5 \9 _; L8 L            $ M- Q: W) v8 [* i
              % M9 M6 a: S5 E6 H. ~$ O6 j
              
! \, b4 I  \, e9 Q+ m                     
) W( k& Q/ f" D# @( J          1 y4 T7 F3 q2 a& n
          . N+ b# k+ h* @4 \# X7 H8 w
                `7 I$ _  i# b: {  h
                          
# O0 I0 M3 N0 ]% d- f6 h               
0 H) w  P; o* R5 x1 `+ f0 `" j& i  F$ B2 D. @

- J  e$ A3 w, S4 w+ O; s5 k) L: o/ o' `9 K8 I$ ^+ J
1  概况 3 C9 o: i: M* h- u2 b! j4 a1 U
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 $ n1 w  b0 c+ l: M5 b' K( E

& S  P* D( Z- i9 Y/ a& @) H. C+ p7 y0 D$ z. g5 v3 |( c! K$ r4 z, U& }
1 c: m( T. w6 w2 K$ j/ j
表1 废水水质情况
: [  B2 s  d) j* S
" a! _  H2 K1 b3 y2 W! y0 O
8 q6 z( ^% v: B& J: P/ A9 E
* E8 y6 O; a% S4 }0 [$ M- p项目
& J, }3 {2 `6 b" w+ T& [9 x' a. r) G" O, U3 g
COD cr(mg/L)
. s2 N& Y) t. F, y/ C' Z2 I8 Y; B) V# {
BOD5(mg/L) " }+ F& `& w) X5 N* b% J
) x) r1 F. }5 Q
SS(mg/L)
2 k# ]0 M6 d3 Y5 r) z. V8 c- u7 W
/ B9 F$ y! u& U/ N$ S( ?" Y" \6 G; |, l5 Z! K. P, z
洗米废水( O6 u7 M, L- @) l

# i) V2 u! q- G. `& L0 R1100~1500  Z" A  [9 u  D. {$ X

, Z5 t7 c, ~; Q400~6000 s) \- D0 l4 }
. D3 U2 L% o, I2 k  l$ q
150~200! _: B) s3 ~' P0 o! o4 `# ^2 Y
2  工程特点和设计方案 . D+ N0 q3 i# \+ P5 N0 r9 Q, j
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
" Q: h( r" |( ~/ C9 o3  工艺设计 ; }- ]/ G# U; D. T
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 " g9 i) E( I, S, @
1 P9 m+ X1 W1 e9 x& y
3.2  主要构筑物和工艺设备
1 ]1 [5 c/ u. G2 u' o" t  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
+ Z, U9 d, r/ u- u- @, b* R! h% ?5 o. X, J

( f5 }4 E  Q0 }! Y3 m  R5 k% N& B9 i  V! Z$ w7 c
表2  主要构筑物及压球机一览表
7 x- [. a; ^4 Q) S# f# c
6 T- l9 L2 y0 ?! E4 h+ \
9 s; e9 n6 J# o9 P: _
# m" T( e/ G; t- Y序号6 l! a: J9 r4 I* j4 b- |

6 D: O  M  C3 H/ ~5 u7 s名称
' ^( [0 q, E" ~& R5 O8 |
3 ?- d# Z% g- v4 `9 p型号、主要尺寸& T, A: [5 b4 I5 g

- ^7 ^5 F% {; \+ ]( T& B' k9 U5 E备注" n7 r5 N1 J* P% h

. X0 F! g6 f( _* u  g! C0 M6 i; D. \' [, Y3 S2 e
1
/ w9 m  \! q: G( e" M3 i  a. {" `. G% V( P$ x7 E$ q
沉淀池
* O% c: p% q% @# x# D) q
4 e9 U, J* a4 i1 E+ x3 _钢砼4×1.5×2m
  u3 v8 |( o5 L0 B
0 H2 i: c7 g- RHRT=2h" e; w$ m# D3 N! P8 S8 z
4 ?; N3 b6 a9 V3 h
1 w% c) j$ _6 F# \+ U+ Q9 U# l3 X0 x
2
, t8 \, y8 k% i+ _4 T% @# |1 m* q. r- U: Y8 V8 m$ f
水解酸化池
/ d+ y% @3 X( a6 c
3 x$ y/ i/ }/ S7 ^钢砼4×5×2m
/ d; A, W& p3 v  h& T
+ O& }% S& G# P$ q* DHRT=2d
1 q* l& X& `4 L0 S; i, m' |% j2 j
) F/ R6 l. j. J' t0 k2 ^9 [
( g3 l; |9 ^/ z, b3
, Y3 W  E, t9 w0 T( x; e4 d
/ m) `" A( e- E- E! ]! x) VSBR反应池
* U) R  q  d$ ~! G4 c$ p! o6 U+ L0 B8 B
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
  W: n$ B) u/ ~9 c" z1 S: \. p1 Z+ g7 N  T' n8 x, Y: X9 U5 P6 N$ E7 U
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
/ x2 X* ]1 m" n
$ q" I) o/ t2 E8 k6 |5 z! Z$ w; z: @" o( T
4
- _/ @/ ?7 `! f. u: Q. y: O' y9 |8 D: W+ Q, F. S* i
鼓风机房
0 e  S! {, K- K  X* i8 r$ V) \
4 @' [7 z$ F6 H: p4 S3 a
! Q& {8 @; x( v/ X5 D9 |% R0 y. r9 ]- o. Z7 ^/ f: s
利用原车间
0 r/ L. x9 w4 b+ ~: b2 F4 y/ z/ x& a7 R, a/ J$ b& q

2 A9 W, Q8 |! y* n7 q1 ^5 f: p1 }( W  v; n
表3  主要工艺设备一览表 6 Z. \6 o; M) `: h- C
( M" v& l" O  {; I: q

/ J, d) I% a# R# ]
& ]+ s7 [# B; u& _. Z9 l4 d序号
3 G# S: k+ O( L+ a: W, Z+ y# Z1 k+ f  U
名称# n6 X  H- o+ b7 f4 o
4 R1 \. {$ G( c/ q* y: j- O" w
规格
2 C/ S8 D- Q6 J- @) \. A4 _5 f  h1 F# E4 ]& G: M
数量
( N# z+ _( a6 ?( U5 S6 n
2 j7 Z9 z! x' h: z: E1 g8 S3 E备注
4 w; Y  P8 L# ]# {/ c( {* q  ^$ L* D7 E" w% S6 F% S+ g
: x& t" ]% w4 \# t( N& E. E
1
- v+ l6 o: }$ g" x" ?  [) u9 h) w! F; [3 r
污水泵
( v, Q# z' w) P  k
+ m+ _- T: u& r1 ]50WQ15-15-1.5
1 s0 m* y" E" I' U1 t3 K, @3 L( p6 j. d! {4 q: X( _4 P+ }
2台5 ?3 U+ j1 u& a4 j

! G" ^) K$ I' f+ @ ) G% Q+ s) p0 i+ U% M

! m7 b1 i' ^4 ~* L4 A, Y# n
( d' d1 h* |' N2 u) J) I( f) K2
) K0 u0 B1 y/ g* k+ d% u' e, w; e) d8 _: L- X" H
曝气头, x  C6 l) r' E4 K

' k- V7 C3 G* J1 R. l% n" ^ZBK-A可变微孔曝气器5 P; Y+ N7 [) |- y6 [
/ K/ c7 V: ~. }
50个2 z5 i1 h( N3 d6 Q; U$ S  _

1 Q1 z. [% M  s1 M& I
, l/ m3 Q/ K* v
1 G7 L0 r+ k; d6 ?2 V2 @* l9 k
0 {; Q2 Z* [: w2 f3 {. ?3: }4 e  S3 ~$ ], g) H, I8 E

: K) s6 n- M$ S; O) l% T2 X& x罗茨风机
+ v2 l: }! C) K9 T& n2 O* ^
5 _% H0 ^4 F! U% h6 BTSB-50
. [2 `- m$ v8 A! U  |2 f/ @" X& v3 J( c. e2 N6 [5 M
2台
- N3 |/ \! p3 `" {2 }0 L$ x) U: l5 S+ c; A
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW " k6 c2 M0 B2 h+ `0 _
: m" r' o/ r* `1 G( W/ \" E: u

- ]8 X% R& }  l: A5 H9 {4
/ V* h0 K6 I' K2 y) ?
, g$ R2 I+ }) U3 p  a, z2 M) H止回阀/ f* H( b. R- }+ |! J- E
) e* ^; j% F1 {; O6 P  U
H44T0 m; v8 b: V: T
2 [, h, N7 E* X- [" p
2个, k5 z0 [: l" }. c. R+ ], c
# W4 c; x: R& E4 N1 u
( I5 S' J! J5 y# j9 C

+ j( Q2 L6 l7 |. V3 d# d
4 v: e9 }7 j1 d1 {$ \! j' N- E! x5* E* a* @3 i* z9 R# r9 ]
! D# R4 L- K, u) |" q9 C. _: }
球阀( L6 \: F! P8 p- v, f

! C  r- N) y' T9 M. o  `4 tDN150
! j: H% ~2 w6 S% @. Y5 r9 Y0 c* A" z  {. R, R0 q& F; P% D' L2 b9 y
7个. g! \: J% Y1 c$ F! T3 a& ^( ^

& @* b9 {+ U5 R1 n, H5 Q
( h& p$ S; O) ?4  处理效果 8 F3 \# C& K4 }# m+ x* d2 k5 z) G, i! o
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
( S# S4 d, v- L$ j3 j' }
  }7 Q, {1 l$ d- A+ W7 Z3 |" D/ C3 V3 _+ C, r$ e6 j2 r$ ~9 I( k

- s- \  Z% @* m1 [! b2 ^/ v/ R# ?' D表4 废水水质检测结果
0 X3 z2 n4 z! g9 Z# C: d# b' C6 u! l: f. D; ^

, [( W9 f: o* P: H
* A6 Y. W, a$ i( ]8 f+ L! m; \1 z 水质指标4 Q2 a, F. a+ F3 ]8 V& C& m
5 Z, c1 R; A& W: z
COD cr(mg/L) 7 O- h* [3 b4 p, K

% ?+ ?& R; B* m; @. v3 sBOD5(mg/L) 0 ?3 k. L+ D2 c6 |3 X

; X( m# L8 H6 T$ rSS(mg/L)
* c! u: d6 G* ?( o8 u0 A& o' H" T6 `5 G, l' ]& [2 A4 |
' I4 i. z9 A0 K5 p6 n+ O0 g
进水2 U7 P9 S/ ^0 |+ {1 F4 O0 l( a
) L* J1 I. Q2 W/ i: E. S. A
1500: Q' X/ W3 M5 ?
! V) l: T. O# j0 H
500! `! z) B+ K# L; B. D" P' U
2 c* {. Z+ q% n, Q, R
140
/ d$ `0 [& u) i
9 }, q2 R, w( p2 o0 B7 ~$ T8 |
# H' ~: c8 k$ V+ X, I出水
' w* i5 u# v) f- G
! X4 E. I6 s2 G569 D' l  e+ ^; W5 j  v4 w

: k" S7 _5 e* @! X18
* L4 K! ?7 C  i1 F& j' \  N' c/ p. p6 v
8
1 |0 O7 Y8 ?4 i" C# A+ o5 a
4 s$ V. P- o% H7 G
% ~" q+ Q5 ~& j: |注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
. `8 I( Z2 q, K8 v8 G1 D( H" y" R  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
1 `. \) s( r2 D) f2 T5  讨论 ( d' m6 }# S; _& t3 o0 T
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  % F. ~6 y# v0 t( f+ b' y
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