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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
/ W( y) K2 Z7 X8 V8 W6 R        " {0 t, s3 s4 A: a
               
+ o0 j7 O6 c4 T$ H          ; m; @$ f% o, g9 d/ N
            . Z  O; |+ t" e# K; G4 |
              
3 j# e9 r/ t) Z6 n              9 L& C- y( F0 ]
                      1 ^7 S6 j+ `- A% y( X3 i% h% j
         
) k$ C; W, c! {3 t& b( r          - C" e  M8 ?: y+ f
              ) B' U, _1 Z+ g4 s. @4 }6 r2 c
                          ) x) H+ ?7 h5 A
                6 @% l( n' o% ]7 ~. s5 U( Z1 D

: W& i. c6 y/ H3 f6 a2 v& a
8 z0 C  v6 x3 \  g! |" e: h) }0 \2 E0 k* D7 g3 S( _
1  概况
- X4 Y4 e) [$ W8 d# D  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 & m/ f9 s4 C5 l
7 K4 m% t$ N+ X' z* S& \

3 R1 F" V2 r% {+ i. O$ m0 V% d# j* D
表1 废水水质情况
3 ^- |2 l1 k- ^: J3 q) S2 q! Q9 F. _$ e8 ]' e, V0 |/ b# `1 z: i
2 b1 Q% J# e3 c, q

# W6 x+ B( P; i; C4 t; ]7 I# u项目
, u# L* `' {* |7 r- ~2 \8 n, s! V0 v7 V$ S& d
COD cr(mg/L)
6 U5 d0 o/ \& j  ]+ J! k# C. m8 ?0 m) e. \/ Y- `& R1 t
BOD5(mg/L)
* A: d, i5 v3 v* z$ w% x# c5 f$ I' z( P3 e6 n/ s( |1 E
SS(mg/L)
. j0 C0 {! l* U2 a% _! x- \0 l& D: u, q7 |4 E
% E) s/ r( ~9 ~7 X0 [$ `
洗米废水
; v. p5 E8 S3 o6 g+ Y  U% z- q4 U- x; o' }7 }
1100~1500
, R. @0 y& x% Q) a3 `8 z& T
* U; o5 r. h5 M8 }400~6000 B! n' m5 d& Q  ~8 I
# G/ C0 ?- c( M: A8 r# y2 E
150~2006 L) o3 k/ H) ~6 q7 ^# r1 u+ `  [
2  工程特点和设计方案 % V. C7 d& M, d, x- ]
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: , r# O/ W7 r$ A# K
3  工艺设计
4 O7 C, D  f/ g! s& C3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
: _/ n! _' X% R& l+ p, X' G ! [" D( \  Z. @' @
3.2  主要构筑物和工艺设备 , a( j8 }& J% g( ]& D+ a
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
" T! q+ D- u& X
( r+ C: Z' ?0 _% y$ b7 T% o: S, _
$ O/ S2 O- d, k$ `6 J( k2 g
表2  主要构筑物及压球机一览表 & d% Q* O* Y% I7 q  T7 U0 I0 g. V
  U3 {; E& B7 q' X; A* }
( n5 V, M( z# e! S2 V+ v7 F
, S4 y9 U9 N% y( @- M% \" l
序号8 ^3 s' y" Y: b& ~5 K

# _" N0 \- ?8 C, W( [名称
, ^. B% U1 f4 ^3 Q, y2 \, f6 ^; \' C' ?5 ^$ \! z  }
型号、主要尺寸
2 L7 T% N. o; ]! k& k" _1 ]) w/ w! I7 q# i' Z) l( m8 k- e
备注9 ^$ ?; g& S; s- _" _) Q5 r8 E1 x

; F0 D6 v* n8 N
* D' o' t; N& x- H4 ~& o1. X  D2 q: w; _" Z6 O# ?

' i! J' h$ r, v* X9 Y沉淀池: r! l, g) P& Q2 u' Y; b$ b
/ h6 \. w" u; G* d- [9 z6 l. a
钢砼4×1.5×2m
: m9 b* g' K  Y# I- z  Z8 ?/ U2 h5 m0 N4 [
HRT=2h+ e# c# K2 N/ g3 v& ]

1 l# G" G+ t. ~) }' T( L
* y- j7 ]" I& W- e+ s1 H# {2 q2
, [; A: o* {5 o2 r) m1 T* s+ r) L7 U0 n3 r) ^9 U
水解酸化池; \. g! y4 z9 l" X, b7 P
, k1 d+ g$ S" X" ]& S
钢砼4×5×2m
: i8 h1 a6 g0 c* ]7 Z
7 m4 U: i+ x! e7 J" N( mHRT=2d' ]3 F( f/ ^7 G6 G

4 ^; l" a" _, ?' F. A) R
( G, ~  ^0 \* l* b3% n6 o. k- [( _7 u9 {

) x$ [. z9 D  f8 j. ^SBR反应池
  P/ ]2 w' Z8 v  g1 ^4 @2 M7 d/ O  Y! A0 r
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
, v( y- l* E) |* b* J4 o& r8 i* s) {( m
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h* d# G% x  l4 L/ Y3 D6 A
9 ~' a0 Q  g5 d- _

. P. D* C2 j; ~7 g! _4
1 T, s/ u; a  e  ], ?
5 R  l: J9 F" N: w+ W9 n鼓风机房
' G" N, H+ p1 H  d8 H
9 r4 j6 P3 F' p' R* z8 W
. e+ J8 E7 G+ y9 w: C' q3 ~4 K- e3 d& [7 l" V( ~& k! ], q+ Z
利用原车间
& E5 p2 L/ F% Q# ^* H, n
6 i! J" m2 _" ?6 ]- t
' |+ t* |$ c( I# h( A- X5 w' _" c: G9 t+ a% v. G
表3  主要工艺设备一览表 8 t; ?& o# E; D0 L) p9 S. H+ r% Y2 J

& i% k9 A$ F1 G6 [! |4 q4 _6 f; t' E! l
& Q0 E& X; X+ [( R3 E
序号; v9 X; O& ]& b" S$ A8 K2 [
4 b2 ]& g. O0 _, r$ f/ ]& n' H
名称5 n! ~/ H6 m5 F& A) C0 g+ N+ b
6 Y+ T, z. C+ F! u' P% i4 }! @
规格" @4 u  b0 t" O* h' \

0 Y5 o9 P$ T( Y+ l3 S1 N, v& O数量
$ y' \3 c7 N0 b5 C5 p* x) b  ?3 ]' A% ^6 c
备注
) r6 c' f, t- o& R; x* Z+ \$ H4 U- K  P* y# A3 O9 {9 k& Z* |  I
3 }" u; Z0 Y4 ?" L6 ?9 W
1! T( K6 u" \9 g$ b: F. v

& e9 o: |2 Q' e( G/ b# |* i污水泵
2 Z! ]. Y+ Z; y4 E( ?8 e9 @5 P0 V% g, k  i* B* b" ?" L3 @
50WQ15-15-1.5, f, H7 ^& ~; o8 J

$ Y; {6 m; X8 z& ]; P( R# g2台
1 k; }; z( A  l& T  h. F% @
' [( k% a; Y6 C) n3 W0 i7 I6 r
+ D: u& n! h6 O1 Q7 q8 P5 X
' _: M- [1 U3 n: @) c' ^: q( I  j% H0 A
2
, _% P1 R) p$ I: n& d+ Q4 }; w0 Q: U7 O) |3 ?* R% ?2 Z8 }5 f
曝气头
1 g. s6 ]! N' `1 A7 W. ?
0 O! v9 M# u$ c5 k' QZBK-A可变微孔曝气器! a2 q9 ^2 s5 V! P# u  W
0 v& _& X" A- |/ e1 |: T" r
50个- \4 W0 Z7 d8 W6 Z

( \4 Z. K3 L0 n ; O' }, U. K. U3 q. c) m
1 W3 _+ [% {% D  `

( l" ]6 Y' g0 C. z0 X2 h3; g9 Y: w/ x+ W' m, V

# d* f* r! M& Y7 ^罗茨风机
+ v- J; s' `) D8 ?/ v/ A3 g
! x& d' u1 x: {; A; }4 DTSB-50* p/ `9 m$ n0 W% T, a; U

( i- g7 i2 J$ Z0 g- ^! i9 Z8 P' M2台
  c2 Z- `- C) ^: Q, f  B# U
7 x- h/ ?' v4 U6 OQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
; a- H3 h+ G6 g( a8 w4 ^6 A" E( j
3 L+ d# U$ B& l  _6 T- w9 z  G
: G8 T6 {, U# ~' X/ t& K6 |+ A* P5 K) i4  Z9 N5 t$ U8 U
, t; m! ?. O4 E- c
止回阀
% J1 M( l0 k1 r5 \7 M' d0 M3 s1 j) Q. W7 _% F% I$ `
H44T
& J  q! t7 Z! [" t# Y" X$ Z* g
, V) D6 Y2 d7 c7 I" E/ }9 `2个
  }$ ?3 k% O1 h6 Z( y- S6 a( W  |. x1 C$ I$ O8 \: ?' e& f: d

8 ?2 W3 L6 z! i/ U% W( B" K8 I  L
0 d, C5 f6 I+ H# p3 P' o
* A8 W% g7 ~5 c& K3 F5
% R9 C4 C7 H2 x. ?; H* p' o5 x2 C) @' M1 R: L4 L- x
球阀. J+ [$ j5 z: o" [$ {  d$ q

5 }# K1 G& P8 \# Z# o2 I+ dDN1502 c+ b8 K$ A* o* {- P; k

4 ~' s3 Z+ g0 l; Z7个8 r8 X( C( {/ \9 B; O1 u" M
! K" E3 N' d- k0 [! [2 `

  s! a3 T% i1 O8 y. T$ D% _% a4  处理效果
$ |; n0 P! |% k) r8 W# T2 S, }- S  S  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 " |8 B& K! K, K' ?$ ?% {7 ?

( ~2 x+ ^) r1 [! y1 g. C0 _( z$ e7 l! U
- m) h- w" R8 s+ n4 N: R9 o; l
表4 废水水质检测结果 ' O) \' {5 @) s9 F) y: l6 l

% Y+ D" R% ~1 e! V
& U! h) v8 i6 L, M* J1 i
+ r9 A( w. t# B( L. b( _ 水质指标
- U1 B, z( A9 b+ N! b9 x  [2 ]; A, A" G
COD cr(mg/L) " g; k2 i9 r1 \& n5 i, @% X

. I) ?, l! z; M& c: U3 V  U, BBOD5(mg/L) % a* \: z3 M/ G0 d
! }- v9 I- q: x2 ]' c
SS(mg/L)5 {1 d+ V" d: a0 O; s" k# n

8 q- v$ t" y) l: Q; h
2 Y) ]6 D3 F$ Z7 V* {% o9 u进水4 |. e- B2 ~- A4 w

6 F. ]% @( }$ q/ t, D7 b6 v1500
9 e3 `/ z& \/ }, N  |4 F  F  S" S
500
) s, Z5 q, U+ B/ `8 j. o- O- I( m# T0 W& b
140# g) j) i. m' |3 C5 D% ?9 N" N4 E

& n0 z7 q. h2 J( w* x% ~+ K4 S9 R7 Z( _/ C8 o
出水
! X$ [8 U& b3 l- r& A; u
$ H* Q$ H6 f* @* X6 K* }: j0 H564 p3 h5 N9 u7 a2 m9 Y& L) O

* j) L1 p! [: c+ }18
5 O9 q1 G. g1 J5 p2 d6 y
5 b' S2 L* h! X# o5 e" i' ?2 I8" S8 \' H0 K/ F6 y3 w, G

) T" d: e+ z5 f* C% k2 g
% y% i1 G  X! G: |- m注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 9 l4 R  y5 M7 N7 n
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
0 G# x: A$ b' K8 z( P5  讨论 1 Y9 X# E: e( b, @
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  0 {8 v7 a1 z) u5 i- h
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