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化学破乳+A2-0法处理链条加工滚磨废水

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发表于 2010-1-6 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
化学破乳+A2/0法处理链条加工滚磨废水6 T9 \; _7 `1 O
        5 C% T* ?" q3 q
               
: z6 |9 S( A* G2 |: ]5 [         
0 X7 t* j% r* M! J/ W  }- i            
7 V9 a$ y" w: {              ! A+ ^& t# q3 G
              
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5 u( w+ G1 L, _6 \- M' ^" N          , i4 Z7 r* h  [4 \
          8 M$ W  x* @* R3 m
              ( E' x! f* s$ h
                          7 ^9 r0 ~; G) N* J) P$ O
                 处理工艺 7 D  j, j/ t: k$ W6 D, Y
  该链条厂的废水不但SS、COD、石油类浓度高,而且B/C值只有0.22左右,属于难生化处理的废水。因此我们选择化学破乳+多级气浮+A2/O的处理工艺。根据废水的特点:链条在滚磨加工过程中加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,附着在链条表面的油污以乳化油形式出现在废水中,由于废水呈碱性,我们先加酸破乳,气浮除油,除油后进入厌氧池(A1),进行长链的分解,进入兼氧池(A2),进一步分解有机物的长烃,使大量的微生物将水中颗粒物质和胶体物质截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应,截留下来的物质吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同时在产酸菌的协同下将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质。由于酸化过程的控制不可能十分严格,仍有一定量的甲烷化过程发生,在这一过程中,溶解性有机物仍有较大去除。因此,水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,废水的B/C值得到提高,有利于好氧系统的正常运行,提高污染物的去除率。考虑废水中SS的浓度较高,采取出水过滤,出水达到回用水标准。废水处理工艺流程见图-1。 9 W/ `/ z; o, ?# y& u7 Z7 f0 m, `

) k/ ~6 A7 I( X$ S) m3.1 沉砂池' @& O2 w0 k' U8 I+ x; }
  车间废水和生活污水沿管线自流经过格栅井,在废水渠设波浪型槽,在波浪型槽中加入酸化车间的废硫酸,一方面可以中和废水中的碱性,另一方面可以使乳化油游离出来,便于气浮池去除废水中油类及包含砂,废水进入沉砂池,大大地减轻悬浮物的浓度。! T0 d% h. C7 S; }
3.2 调节池
% s2 F& ^+ y, m/ L. |$ _2 i  经过沉砂沉沉砂后,进入调节池,调节池使废水在水质和水量进行稳定。8 H" O- n7 R, ~; p
3.3气浮池2 e: b, g6 j8 I
  根据链条厂的水质,含油量及SS浓度比较大,拟采用平流气浮装置二套。考虑水含油量较大,采用一级气浮去油不完全,因为水中含油影响生化池的填料不容易挂膜,所以采用二级气浮,以便提高生化池效率。气浮池的气主要由溶气泵输入,浮渣由撇油装置去除,由管道流入吸附池,然后由焦碳吸附,处理后的焦碳和煤进行燃烧,水进入A/A/O池。主要参数:处理量25m3/h表面负荷 10m3/m2/h,去除率80%—90%。
) q, Q6 W$ Z; W6 f! f3.4 A/A/O池
7 }( W. J8 @3 v1 D8 l  气浮池废水经过污水泵提升进入A/A/O池。/ `6 u) v0 A  i+ H
  A/A/O工艺的优点:( B+ |, Z6 g3 \- e* q! v- j; D6 o% E
  (1)处理效果好且稳定,能去除含碳有机污染物;. V, O$ \- [9 [5 u
  (2)混合液回流量大,是进水量的1-2倍,因此有较大的缓冲稀释均化能力,可承受水质水量的较大冲击负荷;% n' r" ^' `2 w$ ^. k
  (3)生物污泥泥龄长,污泥负荷低,生物氧化推动力大,污泥在池内趋于好氧稳定,剩余污泥量少,可不建污泥消化系统;' d6 l: J! g8 i/ p
  (4)采用氧转移效率较高的微孔曝气系统,有效降低了动力消耗,节省运行费用。
+ V) X( Q3 e" a5 v. ]3.5 沉淀池" H* l# R& \' N5 @6 m
  好氧处理后的污水流入沉淀池进行泥水分离, HRT=3h,装有刮泥机1台。沉淀池出水进入过滤罐池进行深度处理,污泥一部分回流至A1池进口,与进水混合、反应,可以去除水中的有毒有害物质,抑制丝状菌的生长,防止产生污泥膨胀。一部分回流至生化池进口。剩余污泥干化后拌煤渣外运。/ |& B$ K/ O. o8 v  p7 R2 i* O
3.6 过滤池
. B) V8 w+ B; p2 N  q  过滤池采用普通快滤池,设计上升流速为10m/h,三层滤料。为新建构筑物,钢混结构。) ?* i: b3 L0 {8 l" e( @
生化系统的启动
2 p# T4 U8 r1 k) X2 x' P  E  采用低负荷接种法,接种污泥取自杭州某啤酒厂,为二沉池脱水污泥,控制曝气池内污水的CODcr≤300mg/l。接种污泥量为20吨,一次投加。投加时控制池内水深为2.0m左右,开启风机进行曝气。接种污泥投加完后慢慢提高水位,并投加面粉、尿素、磷酸二氢钾和大粪水,使B:N:P的值控制在100:5:1的范围内。闷曝5天后,钟虫、累枝虫、圆筒盖虫等后生动物大量出现,开始少量进水。进水的量按设计负荷的1/10,1/5和1/2逐步提高,直到全量进水。每天投加营养1次,运行5周后,生化系统的去除率稳定在50%左右,生物相以钟虫、累枝虫、圆筒盖虫和楯纤虫等为主,生化系统启动成功。
4 X2 E: R& F% { 系统的运行控制
) m% L' A; X3 J+ D  生化系统启动后,对整个系统的运行采取了控制点的定期监控。各控制点控制项目如表5-1所示:
, x$ k* P! d9 l表5-1 控制点控制项目一栏表
) D& h. C& n6 z% p3 O4 l: Q( i1 z0 X0 C! V
9 J! ]9 Y2 c1 f: e6 e, s
) o% Q) H5 N* a; W
+ ^. _3 {& z% I5 e& P  |
# w& P7 P" j" a; {& f" G

, U# I( V* \, K  {( X控制点控制项目 6 `, K. {7 O( H- Q: r" R+ @- Q3 X
) n0 y1 `! C! Q) O" t
; k0 @7 n) Q7 k2 a4 d4 C
调节池
* j: T& ~9 ?* K$ k; D) R
( s* n/ _. Y1 x1 V  [
/ l  M( h$ C% C5 ^- z$ [7 v气浮池 ) N1 r3 K/ \7 y3 X  f, ^% C* M

" \( J( u' H# F6 z: ?0 @/ N
, C, I, l& i" Q0 t, {6 RA/A/O池
# Y: B1 M% v0 f. h
; n7 z; f/ T/ \! X- B8 Z4 @) p2 I9 |5 a* H& ]; D
二沉池
+ W$ b8 r: V' u* j" F
8 f: Z9 f7 Y7 j2 n4 V( ?% h% h' }( e0 j, A  ]5 F2 S
) V$ V5 w/ z7 z) k  S2 a0 L
pH # N1 j; e. r! l& [5 _

+ H9 a) ]) O) X& D6 n" i7 K
, d' W  o; N& P3 K, K( E( u3 A. c6 I每隔1h测1次 ' m8 e6 M: e) q7 h2 `

) H1 b: N4 k/ Y
# F% q; C1 o3 Q: A* g" ]每隔1h测1次 - S) b5 g5 [3 F& r1 e
9 z# M$ R" h- f$ Q' V9 q
1 s0 H' p8 H% l& o5 A3 E: M3 s1 [
每隔1h测1次
* B0 h, o* U0 K. ?( G
# O5 f+ s- O: p
- x) J$ v8 f( N5 J" G$ r" t. q% H每隔1h测1次 ) r# @& E: A! F+ N( o" A
& N4 @2 m! H5 ?6 ]4 P; E/ H
7 b0 S( s/ h* c) e3 t  b
' v3 }/ b; Q4 c7 @
温度
4 T9 |  C3 N! T) e' n" `+ ^: p( |
9 }5 M- I7 A$ Y5 \8 @( S+ `3 P  F( p7 ~. N9 R, R' b
每隔1h测1次 4 R6 a; F, \+ v8 U: m
( f% k0 W+ Y, V: t& I0 p1 B% C! S
9 N3 b& n) H/ _5 D
/ : k: Y/ A% }) \' @
; F+ {! p- d1 T, Q' o

( Z2 I  \5 C# E% ~3 {% I每隔1h测1次 # \8 z9 }' O3 n* B4 C
3 C' y9 p: C( q( d4 O& U

* e5 n! X5 i7 n0 m2 H; O" h/
6 }2 i0 D7 E4 o0 m8 a  r/ e* Q# x. N7 g8 W2 G' d" ]1 }

3 _% s* \$ \7 j/ f, ^
* U6 ^3 Y' O2 r* @4 T; z6 |% {6 kCOD
- T9 o( _: C7 N' c5 H; c/ l( c, }* M* L0 |( h8 {7 a+ {) ?9 V
. C" Z7 ~, W: W1 W! a
每天2次 5 r0 E9 t/ O2 [' A: R* G% L, Q" C5 S

  o. O0 W8 l" u3 f: p$ X
# U9 f9 n* A1 n; w: V1 |5 J9 A/ # T" P- p9 z$ A( u

, k. g) T4 ?0 z+ e% S( E6 K
; j- N4 _2 o" c% N! C2 {8 |每天2次 / k' _  Y, ~+ R; e8 A$ O9 s

7 ?* G+ F* v( x
0 T7 J0 k; l' b0 U: ]/ n1 g每天2次
- E6 u; A; x$ e" }+ _
  f  e& x0 j* U5 |8 u8 k! _2 X- m, h) F2 u0 Q. W  W* L

. H. z3 `5 G& E2 l% q/ j- Z( G& Z% VDO
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, Z; l$ l$ H8 W) }
! L! c5 P8 B9 U# O0 r" }+ [5 ?/
4 A) y% W& K( S+ j  z. ^& B/ U- \; ]) [, c) `5 l

1 a! \9 F  Z4 p( U/ 7 b' L8 R  B# b) r4 Q* x6 z
. ]& Z3 E2 K4 v7 c' H( [1 D( C$ w
4 K* g$ ?0 q$ n' ~2 I5 M. H/ Q
1周1次 8 p8 c: j7 U  i: i5 O# C
; t( F5 [* c) F9 k/ }# K

/ P9 {* g& v" b2 h' _) S7 F" F/ ; q  Z  q2 G( U+ j/ z1 E
*采用便携式Ph计;DO采用滴定法;COD采用重铬酸钾法。
$ n$ ?, p7 ?7 \5 H: U# {  通过对监控点的定时监控,不但积累了大量的运行资料,对水质的变化,也可以随时进行调整。在运行过程中,生化池曾多次出现楯纤虫和丝状菌大量繁殖,污泥膨胀,池体泡沫封顶的现象。分析原因,水体中的毒性物质比较多;生化池悬浮污泥的浓度比较低,只有2%左右;水体中氮的含量较低。通过加大回流量和曝气量,污泥不外排,控制生化池悬浮污泥的浓度在8%左右,并增加尿素的投加量,运行一周后,生化系统又趋于稳定。$ s" ], e5 f6 h6 q9 j4 N- V
处理效果
2 I- w# F) @, [  如表6-1所示:
0 b7 a# q2 b% P; m# n表6-1    处理效果一栏表) P1 d6 o, K% v  D

! e& L2 A- ^1 w6 \' B* q7 B! w
3 E- T9 w" t9 [5 V9 }+ P/ v" N8 b- r1 z! [

+ j( Q9 }3 i  G3 T* g/ B
" S: W: E& N; s. J2 K1 q% }, `监测点监测项目 ) Z% M6 Z, }* Y: }* d* B; s

' S. J" }$ E" H0 z' l/ r. ^& P# K$ x' B1 E# Y
调节池
  t+ y6 H8 R( d6 g3 w6 Z
# Z, D( i$ X" i& u& M" S. R6 `. T: I
气浮池
1 M$ n$ G8 W% u" i# e" \5 _2 N5 p, O* Z* q/ |" u1 A1 i

% n/ O5 M( o! U# v" m( i' bA/A/O池+二沉池+过滤
0 B, g9 m+ N0 g1 ?8 f) O  T- X, a+ `2 V# N! G

) _- g8 `/ }" [6 f8 n4 v
1 _" E- \! Y, t5 l/ RpH * \! K6 Y2 i5 Z' R8 `" }
( ~% t& e& y/ q0 l; q: T# i$ e

# q- K" N( l: A/ \& D7 i0 M* v10-12   ^" h# N# M  c" `+ \7 X

2 s/ ^! x6 V  L( R. Q! `$ u7 \' q1 Y! n- T# u4 A3 R1 t
8~9
: I9 E9 B; p/ D* ?! P( c$ T1 F: T2 ~8 S# z
: l, y5 w3 p6 H6 j# l, `9 l& A2 X: h
7~8 5 J! J, G! J. v  [; J# |
& o! I3 N# `) ?* r" z5 i/ R

6 l1 z9 p! Z6 `: z" v. j- x' ^/ k
COD
1 G5 o: L" `6 D# {, w0 |  s
* }. h7 T3 E; f4 Q. B9 C# n. L& H' f& Q9 o# h" q) f' }
1418mg/l
& V; ]0 Y/ G& h! o
/ L2 b1 U, c; ?5 }  w% F
: k) \  p' r. X; A848mg/l
7 p  ~/ t6 J: D3 ]; V+ s0 ~* f! T. A, @. e9 w4 S5 |

8 W5 J- C0 P# h. ?+ y* u5 Z88.5mg/l   m; k& @# u$ Z$ J3 ^
; u6 A5 t  }1 {. B

, i! t0 T" ~3 Z$ [4 e) k! p" e8 o+ @( ~9 ^8 ?6 @* }
SS 6 w7 z1 p2 W' k7 C
+ Y; H6 b7 B+ V7 c: l7 }, Z

" A7 F3 H; R9 R1616mg/l , u0 S* ?2 s, C
, B& |. ]& A8 o6 e
5 M0 i  k. I  w- ]5 j2 j
162mg/l . v9 L* H' O) q$ I

7 Z: A  P# T* S
* U, c( R6 X! m2 d3 _- {- }5 I* x21mg/l - I9 D; v/ `! |  }* u0 F
; G, {' ?' z+ ]2 i' X

% N% z/ f. D/ u# G6 _4 v5 b0 ^5 `8 y5 a* J8 s/ t
石油类 % v; V4 x* D7 t! J+ ^0 ~% G

+ x- a" p  R( j* I2 Z
/ K% n* S2 z5 |7 m80mg/l 9 w- D. M' L! W6 z5 C# i( D

$ Y3 g$ ^0 Y2 |7 k5 x
4 @( B0 K) e0 V+ A- N9 ^3mg/l % u4 V- Q: r! v

' k* @: A, X; W
7 G- B1 }' f# ]" h4 l5 I; `1.55mg/l + g1 t! v, ]5 m# {
*采用便携式Ph计; COD采用重铬酸钾法。
/ Y/ O0 w5 q7 d7 { 技术经济指标
$ X+ m% n( s& Z" z7 @9 P1 r; ]
: X* a7 |8 J) t7 A: t" K4 \
2 U% K% a& t& S& ~4 m' x8 a3 P. D! d! Q

. o8 K8 C2 f( Z* i- b& {) L! W. _' x" V  T, y: ?8 [# M7 E6 i) b- v
- [' k9 O$ d& V, N! L" a, [4 p5 @
技术指标 ) O1 I$ `( j2 m: f8 b

3 C# E! V( C7 B. R  e) F$ G( K  `0 d5 ^0 I5 b
技术参数 4 U: l8 g, b. p- }8 v+ ^+ e4 }

4 y" P' A3 p. d* s2 t- l" |+ u4 B
# r# R- |6 Q. j" C2 b  x备注 " M+ M/ C# D1 M' k

2 Y. r4 S: W; F& j( |% Y9 S0 J2 n9 c
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7 E+ l0 l$ Q* i7 u5 J3 w工程占地 " @8 h% a0 l0 ~

. g5 U7 r: ?8 g5 W) V4 h( E! i9 n& ^. R/ F+ y, m
800m2 2 v3 w( e- q1 F% A/ u

3 h; |$ B1 H' q. T$ B, P9 v2 L% Z8 Q% p. m- x
包括绿化 9 R3 P2 [! a2 s( T
$ C% C! i( V, I1 a1 x. }7 \; w

: q1 t, U( K) k
: b1 u2 H, W# X4 I+ h+ t# |* |; {' a4 Y构筑物占地
( K, }: M6 m7 Y) P( l  P6 r6 r" D! P7 e
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7 w5 A) V4 j) @' B525m2
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2 C/ e) L: b% }+ T* N; }

1 v# e& {* x' h3 b+ b* b! G
& ~7 J) {8 M: `* o% D. G& Y总装机容量 ) [2 i6 A3 e* H8 D5 n/ i
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* P1 k* b. o$ P, ~1 O" w# G/ I) B55.2KW * j" d% A# D* S9 a

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- [( j( @. `5 k) g; \1 I' G) C6 N) S' f" m( J9 ]5 j. W/ }0 U6 o
总投资
1 R3 \9 K- v2 h: ~3 q
1 p) I* B8 x: Y! @0 w( F% n1 g
0 b. O4 x4 A4 k* G; D320万元
/ g4 y5 y! D1 h) z/ Z0 n6 A7 J. k
9 z1 e! [7 K& u- |# e 
9 \- C4 S2 o& F' Y4 ~$ F! d" Y# Q9 r2 U# M5 J1 U, X
7 s7 B: `, h+ v8 U- X2 A

. }7 l6 ^2 P7 o& m0 n, b. p运行费用 # Z, J( V# U) Y" K& E

; o6 A* n: z5 b1 K) B- a  A7 H3 O: T" T5 ]' o  o# |
1.6元/吨 , T  Z8 V9 A) b& n5 k0 ]9 j
. f8 s# B2 T8 i! w) D
 
1 s5 F2 |( W& F2 q$ ?7 a: |7 h( @4 a4 H8 t
) n' Z7 N7 Z, E' \) G2 k; A
6 Q2 L2 T. r" Q: A
人员编制
7 ^! V9 t( @9 u0 f+ |# ?3 C
+ D" H3 H  H" K, I
( x. r3 L" d! p: t: t( [% l5人
3 P9 @9 U% I  Z$ \: s
3 ?/ [1 c8 D# s3 a+ ]! V6 e3 b7 o1 d   # y' R3 M+ i7 r3 l% u
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