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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水- j5 G3 G. \& N" ]. P
$ w4 l: \ B6 H U M9 ?9 |, h% ^: L! h; O
2 g y7 g. n7 [/ R8 i* s
0 B; M1 {" \# c0 I/ @
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* Z, R: C- T6 R" S, U1 U* o
: B( V0 s \' Q! k+ q* I. O6 q 7 u- s" Y( o9 i4 f
, T5 L6 U: K8 Y0 r" Z " A3 a/ ]' G" G Z0 s
, ^) g' X( a* j$ H1 t, M, L0 K8 J
# j# ~9 f/ i, Y; b; S$ r* _/ y% u7 t1 ]' u0 ^5 I. o) S
4 @. _4 i0 l! l, X' U5 j1 概况 * s2 j$ e9 s4 H: Q
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 4 Y5 r, B" @# t( R; c
& z0 W. S+ U* L7 i
8 I9 d. O+ a2 a! ~) Z2 S- K5 C
* r9 Q6 L2 y( ?4 q表1 废水水质情况 0 T- Z# ]$ E+ X* e
# P+ r2 |/ {+ u
( ]6 Z8 E. V- f& \% r
% j0 w$ }; e7 _0 Y, p; D; G2 q项目/ w. l( Q: s9 S' g9 }1 I' ]" ^% G; V
8 z' a5 y6 T8 B( u- ^COD cr(mg/L) , ]1 p4 {! _% Z0 {$ r$ ^' I
/ j# k) f9 l) N- s5 Y* N
BOD5(mg/L)
- B1 }& ]) }) U9 ?+ g8 i4 [5 a, Z _" n9 g7 U# h
SS(mg/L)1 ? B: w2 f& ^; ]; p1 j2 `
& c' n! w: i7 ?' l, I" L
0 ^( b8 P [ v洗米废水
3 U* s( y, b8 M
7 [/ \8 i9 i: ~% l7 N1100~1500
2 L6 s$ [- r/ I4 C! q3 U5 j' Q
; x; x2 ^8 A( M& g' Y* l" R" t7 z, K400~600- ^, a0 o; |1 Y9 X8 X' B
" l4 {; S( Q$ r; W8 y150~200# m+ Y% c% _. E" V9 d1 s8 K/ d/ u
2 工程特点和设计方案
. @# \( H8 u3 T# U8 \' C2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
' j: g B, Z0 F6 Y# w# I3 工艺设计 - u: a6 @9 h2 E8 p: @
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 " w. ^/ b) L& Y- ]8 k+ k( S9 }
: V, K$ k7 P$ Z0 B3.2 主要构筑物和工艺设备 * |3 e$ K+ h" X, |
主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
$ ^( a' B8 s; F+ D* k5 M
1 ^" i: G* g8 y. l/ R5 ^, b" T
3 d& Y5 C" [. t, q1 D5 f
+ E4 r5 m2 p* s3 J表2 主要构筑物及压球机一览表
* ?' r) D5 r; j
: T m4 Q7 K/ \4 A- g$ n n, X% p( T3 I7 ]7 m* N
9 d z" u4 s9 e
序号
" u& x3 g @, q, I" B
6 U: C6 z: P' w( r. W* C名称
$ Q) b* ~" Q1 ~0 {
& ^* `7 h+ z& n6 D* l- y型号、主要尺寸; O: j0 z3 ^ s! ]9 K: i: L, n
- G* y! T, [' i2 x) |. y. w t备注% Y f( A* _; w+ x9 [
- R) Y4 h6 F& b% Y
: ]* s* e5 t* C$ T$ h6 O1: X5 R! D6 J% t0 y$ O' k
" i% v0 Y' X% H
沉淀池: o/ j# I& E5 g' X, X
! l) p% h0 r. w9 z, ~0 J! G# b, G* V
钢砼4×1.5×2m0 |+ W3 s" ~$ w5 F
( T+ c+ E2 R1 ]. E ~HRT=2h
- z5 F B, U8 W2 W
2 T+ R8 I* Z P, |( |2 h! W8 h$ Z8 h$ Q
2
2 Z( H4 G- Y) I U3 d! i' S9 ~& @
. o" x) l8 d% w ]水解酸化池
; t; v3 b% I* M! u& d* D6 P0 E$ ?8 W) z- M% d1 z+ l
钢砼4×5×2m" h! y8 ?$ M* e, x; E
0 \4 c! ~- X; c9 T
HRT=2d
: e& O( a" Z* g" ]. ]
* N% a$ V9 I K' [1 N2 B: y' {" J2 \' U- S* I& w" V. V
3
2 \* L+ @* P8 L+ B3 s( [# ^ D- }( m/ @, ~4 r4 R
SBR反应池2 r3 a- W$ w8 ~: i* u
% E3 g. J5 U' n" v! O8 i/ n# ~
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
6 `4 {% l: l3 o
; z& y1 S3 k5 `运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
. F" Y' s; h9 B7 R ^0 e6 z7 x @, _
- G. Y) t6 |* y- w
4
! c$ j9 i0 G4 ]: M, y: f
8 o* R. h% F7 F7 Q( Y% ~' a鼓风机房) `* Q' ?7 T9 ] y) e
& a+ h( ?4 _7 A$ |, U
( P( F3 R* u+ Z/ V" g
; Z6 J8 O, U' d5 J1 F- X+ I. B利用原车间
7 q8 Y2 r7 T l. {: \: j* {
_7 G- u0 @0 B: `" v5 F4 B s \6 c3 ^) L8 @3 w+ w; x
$ l9 G" q) P+ ]: ^) `
表3 主要工艺设备一览表
$ g% e( _7 z7 x
* j0 Q' S5 v8 a" y! m0 A$ ]3 G
# m: D1 j0 b+ H2 Z
5 a% U9 ?2 ?' I9 v: ?. N- \, M序号
) d* Y1 X$ R2 g! W- Q
" P& G; C l4 F* n4 b: `" h( x名称7 ]0 s; i6 ?3 m0 e9 g2 M0 t( @
8 ]& h+ ?+ U- J+ ^, h
规格
7 T6 y1 ]4 J, ~0 s6 t/ p6 [3 i0 G) B8 G3 u6 ~. H1 `$ l; C
数量
7 R4 B6 ^8 f8 C. j6 l1 k6 o1 H8 p8 p
备注
9 }& u0 _/ i7 h! ]& ~/ P* v9 _/ S' k% [5 g9 Y T2 v6 Y' L H
' \" f" O0 @' t) e, h2 k: e10 W( c g q; r
: ^! r! i5 h+ Z6 I污水泵* |2 K I* x( l+ |' T5 y
- P' l* e$ \ t C. I
50WQ15-15-1.5( Q* E% z: k; C9 d! n% R2 j5 |
& Z, c: d1 ?3 }3 I7 ^9 [2 m
2台* ^. G# d) @7 f# m9 @( G2 z& A
$ M( }. v" J4 X6 _" w5 p
9 A, W6 V; a. A+ c# Y+ n3 h$ G7 v; |3 o6 Z4 M, J3 r, c- r. R- V
4 ?5 |6 L0 w8 X1 @( q+ B. ^2$ F4 i" J3 m$ x, V
2 l b5 @# r t5 n \
曝气头8 }5 _5 V- b7 v M# B
6 j" c6 s, n' D( ]+ W+ ^3 C; e. d1 {
ZBK-A可变微孔曝气器/ E9 C, T7 n' [( h. e
( [! y5 N1 C5 A( w/ i50个
& ~3 s, e9 \* A4 y
3 H1 g8 Q, C* n- f& q1 x! Z
7 c/ T9 e. u5 F2 `1 z, S3 ?. i" w* c/ A, a# N3 W
; c6 ]# N2 n! X) M( o8 X9 A" U
3
# l1 ^* ?3 M- r! n+ @
- p9 h9 O) T' W6 n; Z0 D罗茨风机% `- T% f: o- M# O
, s& V1 m1 R3 x+ v/ s6 Q$ ~$ J
TSB-50
. |/ }! z$ [6 T: b+ f4 e7 p/ O7 E+ l) |
8 t& j( d) M( r6 D/ f3 H, d2台
* g+ i- Y" R2 X5 k$ r% \+ T* m/ B8 q9 W% s9 p" s0 X1 ^( U
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 5 Q' X# E* e& |: w Y* `3 t
$ ^+ M+ P% q f$ e- D/ S9 t
6 M3 T S- T) }48 B& f# U8 Z0 X4 }% ^! h
- G1 {/ B+ h0 X* A! l止回阀: k- H% p" L4 a- {6 ~2 e1 O3 S
- g. \- X/ l1 J4 ?' h* P5 qH44T# U f8 t x! o4 p9 h2 s" |
( |. Q4 A; \7 i$ B
2个
q- L5 l2 L3 n" E* o9 |" v, z& _' ]) ?! c$ @( Z+ _8 Q0 y
2 d/ Q8 f* `- B% n- P! m" e) B; K
1 o6 v9 S2 Q& | a- c$ [: d
0 J6 o R8 c# I1 t59 ]1 Y, c& `2 R9 V0 r8 ]5 ]
6 D* L- J; E9 e) [9 Z) c4 Q: y球阀: e0 x/ s! o X3 }
/ O4 ^+ d( b J) Y
DN150' Q% b$ s. O2 A: x/ p6 {5 S
8 p- l; S0 I/ q- c# X7 ]
7个
* l$ e" y' f/ N$ Q: {: `7 `. D- i* |$ y( R/ G9 `
. R1 z6 s1 T2 n U0 s
4 处理效果
; {7 ]) P. O }* t( X) v 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
2 @ K. c) E9 a; Z6 O
2 e6 \% q, ^5 v7 [: S/ s& @/ S1 x6 V1 }0 Z* h: P
, c' s1 k" u; J; k0 R# ?1 V G
表4 废水水质检测结果 ' W( T9 L. I3 Q# U3 y1 Y3 _
7 {7 \; _4 R" I& T9 s# g
7 o% L# k0 g3 U, s, H% D
2 A1 a% q, {% c1 U/ `* z
水质指标
8 [) \5 \3 K t! F0 L# ]) }; D: x3 j( I4 |& k' w) \! _, \
COD cr(mg/L)
* X( L; H) A: K& k; @5 P0 K. P) F6 k+ r! _6 w
BOD5(mg/L) 7 y+ x1 W& C2 P6 N$ @! }
0 Q1 C; O# H* M/ `: ZSS(mg/L)
$ v& I Y4 O4 E" X% b4 l. w
) w3 D5 O6 d- i; k1 v- c0 i! V2 d7 m1 Y! Z6 \7 \+ k y ~5 ?* [
进水
8 z! J0 r) E6 W; r& x
7 s3 x! G6 i( z( T* H- J& ~1500# X$ d9 I/ k6 `$ W' |. {% p
- i- m; D, e. N2 o500$ `/ a2 }5 w) g$ |6 E* I; m( E
) \1 R) S C" S% l
140
6 E; o% S; E( b9 Y
0 U# U" h8 N9 a" }+ T; }
* X+ n8 b( Y+ Z8 p$ D3 i7 p出水
6 V8 F9 q5 v+ Z" O% F1 y, ^& o1 K- g# d
56' c9 A. L: K- n, t: D
6 _( t* ^2 x9 N2 N' Y3 n: C18
5 c2 r3 k/ P# M, X3 C8 p# s% l5 d5 m/ [! S) [
8
) e3 I- e: B$ F' {4 L, V& D% X+ W
/ a6 s- t# N* x! |" o4 f! }$ I0 b$ {! Y4 R! l7 f9 y' [
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
7 z4 h, R% ^7 m# G& s4 t0 _2 u 从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
7 G, ^3 B3 B( p5 讨论 2 P" L( x7 d: M* j3 f: h9 x" S
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 ! Q5 F8 m6 w' t% {; ]
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