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化学破乳+A2-0法处理链条加工滚磨废水

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发表于 2010-1-6 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
化学破乳+A2/0法处理链条加工滚磨废水
6 ?0 c7 V' ~4 Q; r' m6 M        
6 i) x0 D& y- j- |               * b( D% y. M3 q8 z0 {! G
          8 [  z- f8 {" ?% h' D+ T
            
7 ~" i7 e4 u% s$ m- Y: l3 d+ s              
) n! z$ p$ W+ r! H2 e3 D              / j6 ]; p7 n; P, P& v
                     
3 h4 T1 p0 h0 C( g3 n. X          0 {: x$ Z( N# y9 i- Z  Y3 I! G
         
) B0 [* V' R3 G0 w! G: \4 b0 f( `2 d              # |  S2 N- a# @% h6 `- u! E8 B3 ]" z
                            t5 `. C: m3 m6 z
                 处理工艺
9 ?- G$ Y$ H, i  该链条厂的废水不但SS、COD、石油类浓度高,而且B/C值只有0.22左右,属于难生化处理的废水。因此我们选择化学破乳+多级气浮+A2/O的处理工艺。根据废水的特点:链条在滚磨加工过程中加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,附着在链条表面的油污以乳化油形式出现在废水中,由于废水呈碱性,我们先加酸破乳,气浮除油,除油后进入厌氧池(A1),进行长链的分解,进入兼氧池(A2),进一步分解有机物的长烃,使大量的微生物将水中颗粒物质和胶体物质截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应,截留下来的物质吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同时在产酸菌的协同下将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质。由于酸化过程的控制不可能十分严格,仍有一定量的甲烷化过程发生,在这一过程中,溶解性有机物仍有较大去除。因此,水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,废水的B/C值得到提高,有利于好氧系统的正常运行,提高污染物的去除率。考虑废水中SS的浓度较高,采取出水过滤,出水达到回用水标准。废水处理工艺流程见图-1。
8 j0 C0 q9 c7 l' S& S3 c
6 T% h4 d* m- S$ b1 Y5 @2 u$ i3.1 沉砂池
. z$ c$ J5 _+ p( H8 `+ K  车间废水和生活污水沿管线自流经过格栅井,在废水渠设波浪型槽,在波浪型槽中加入酸化车间的废硫酸,一方面可以中和废水中的碱性,另一方面可以使乳化油游离出来,便于气浮池去除废水中油类及包含砂,废水进入沉砂池,大大地减轻悬浮物的浓度。
& g) c& S5 q4 f# R( y0 D, g! P3.2 调节池
& E% C& k8 c# h* x  经过沉砂沉沉砂后,进入调节池,调节池使废水在水质和水量进行稳定。
/ T8 w: X7 v, ?* X7 D4 Y3.3气浮池2 \, v; B6 ^' k2 g+ o0 \
  根据链条厂的水质,含油量及SS浓度比较大,拟采用平流气浮装置二套。考虑水含油量较大,采用一级气浮去油不完全,因为水中含油影响生化池的填料不容易挂膜,所以采用二级气浮,以便提高生化池效率。气浮池的气主要由溶气泵输入,浮渣由撇油装置去除,由管道流入吸附池,然后由焦碳吸附,处理后的焦碳和煤进行燃烧,水进入A/A/O池。主要参数:处理量25m3/h表面负荷 10m3/m2/h,去除率80%—90%。
  P) l5 B; h- h+ Z) O( b' J: l2 O- z0 j3.4 A/A/O池
9 ]' Z" x$ |  o! j% k- O7 c  气浮池废水经过污水泵提升进入A/A/O池。( N5 ^( U3 U; N) U. G
  A/A/O工艺的优点:& ^4 d% T, ?: M
  (1)处理效果好且稳定,能去除含碳有机污染物;. o9 d; `( [# [  s8 u, c
  (2)混合液回流量大,是进水量的1-2倍,因此有较大的缓冲稀释均化能力,可承受水质水量的较大冲击负荷;
: V- [5 H+ _' k$ b8 t2 [' b  (3)生物污泥泥龄长,污泥负荷低,生物氧化推动力大,污泥在池内趋于好氧稳定,剩余污泥量少,可不建污泥消化系统;
! M1 ?2 @4 p" E  (4)采用氧转移效率较高的微孔曝气系统,有效降低了动力消耗,节省运行费用。3 k& I* F* u! c0 Y% N. B' U
3.5 沉淀池& P+ b7 W6 L) `  S* o
  好氧处理后的污水流入沉淀池进行泥水分离, HRT=3h,装有刮泥机1台。沉淀池出水进入过滤罐池进行深度处理,污泥一部分回流至A1池进口,与进水混合、反应,可以去除水中的有毒有害物质,抑制丝状菌的生长,防止产生污泥膨胀。一部分回流至生化池进口。剩余污泥干化后拌煤渣外运。
% z4 i- G: M: M: n0 e& U/ o3.6 过滤池
; Q8 \# q& Z+ [) a  过滤池采用普通快滤池,设计上升流速为10m/h,三层滤料。为新建构筑物,钢混结构。! W: f) F& G8 r
生化系统的启动
' b4 G: W' w! p6 p8 F  采用低负荷接种法,接种污泥取自杭州某啤酒厂,为二沉池脱水污泥,控制曝气池内污水的CODcr≤300mg/l。接种污泥量为20吨,一次投加。投加时控制池内水深为2.0m左右,开启风机进行曝气。接种污泥投加完后慢慢提高水位,并投加面粉、尿素、磷酸二氢钾和大粪水,使B:N:P的值控制在100:5:1的范围内。闷曝5天后,钟虫、累枝虫、圆筒盖虫等后生动物大量出现,开始少量进水。进水的量按设计负荷的1/10,1/5和1/2逐步提高,直到全量进水。每天投加营养1次,运行5周后,生化系统的去除率稳定在50%左右,生物相以钟虫、累枝虫、圆筒盖虫和楯纤虫等为主,生化系统启动成功。. ^3 N# G3 R" x- q' ^, p
系统的运行控制
# C$ N( h7 D$ ^( c  生化系统启动后,对整个系统的运行采取了控制点的定期监控。各控制点控制项目如表5-1所示:8 l! o1 d1 E! d+ q; F% v/ u7 J
表5-1 控制点控制项目一栏表
. j$ |! B/ C" @4 U" [2 `: y. `) H5 f7 ?% p( J' d4 R) u
1 q6 t3 o; P8 c* k" v" T5 g

9 A" W! d5 S, u: L# q/ U: @$ Q0 U( I0 {$ k
9 ^* m2 I) ^; j+ h% x
0 E1 l) B' a2 R( [" T6 X) b
控制点控制项目
- }9 `# A% A, b1 D/ C) ]1 O' w/ e: ~. {( r/ Z
) E+ \: a0 f: P. ~3 V, |" d
调节池
4 o7 G) w/ O: R0 |
2 Q, |' b- e. _
" n3 Q# I( M  @6 k气浮池 ( J0 W0 m1 A7 A

' S3 g3 N3 Q: b9 K! y8 j! k$ A- T% `$ _
A/A/O池
& m! ~, z4 W# v" o0 \! \7 ]! I6 e  `" B; p+ J. |

" b5 s8 u+ C4 h4 a二沉池 ! P. E, }2 s. K( P

1 \9 c( b3 m4 q/ d; X
0 m1 C8 _  Z1 e- z6 J' c" G7 Q  e7 b' q% {, B% ?% p; y
pH ) O1 ^7 _, o. G2 X7 n5 F

* t( @! s5 ?5 W* J5 w& j6 ?) \8 P: X* J
每隔1h测1次
1 v: G1 a" L8 d1 K2 l# [) {; G# U3 H( Q! P* V7 d6 X
2 w  q" \5 \3 B9 G8 F/ f
每隔1h测1次
% }+ t2 _" ]9 _- f$ s, V, m: W2 @" h

! C9 p9 b5 D8 V2 U4 Z每隔1h测1次 , ~$ R0 M: ]- o  h! N, M

$ N7 H3 p* {4 t0 U1 h$ ^! Z
1 v& O  f4 ]! \7 h8 s/ u, {4 u( Z每隔1h测1次
; n4 S1 P, K( Z# y  q+ x7 }" A/ e* n* E6 @0 J  b' u$ [
) ]! p. P3 c2 W5 T& q' U
4 t/ w1 n8 Q& ]
温度
. M: E$ ~8 i0 o
" y# {  l# T" q  x6 i2 i. f" M, Q" r! q& l
每隔1h测1次 1 A# h8 N9 E3 @4 q- f2 P/ I

, n" H9 w4 m* t% W" z1 S2 ^5 U: L" X8 c# D% j. A1 c# a" {$ t
/
( D0 f  N2 p* V. l& b
2 q# P& y, k& i# I5 g
2 ~7 A+ q0 z! b4 z0 u4 R每隔1h测1次 , @/ l1 F$ g: V
# _) T1 d' U: K+ n3 m

9 c  U& [/ d. \/
9 g7 O: X4 D1 r
1 t6 D: w6 R3 `5 g5 j8 ^! n6 [0 D+ K5 v
, f4 a8 ^, v( R" m
COD
) T: O9 c' G7 j% k) l) e+ O% V9 ?% Z+ G
( U# U3 ]  U8 e# E* o
每天2次 / t' P& v1 Y  L- p3 u
  z& H. d4 i: ]3 b3 K  i' L
: S$ H0 y" k3 Y; Z' N  E4 }
/
7 V& b% y; b, g/ ~; J: H) l  e1 h; I7 J) F! s! j  ?
0 ^0 f! g0 F. w$ U9 q6 z
每天2次
9 v% H& z9 X$ ]8 u* A
$ g8 C9 z8 ]1 T7 W, S: p% r* @% k' {
每天2次 ' K4 k' I! ?( J& K# Q* z; g. u
, x8 H2 q: C0 `0 r

' k, w* I, r! N, d+ N: e- y0 J( \6 G
DO 0 ?" ~1 h  z7 e/ m# Y  |
* C* `4 `0 x0 W1 e+ A* {

8 z2 |+ d. h* s. C& H/
7 [! n& }$ k, Q& {; x8 f$ ?
7 f/ i" g6 J# M5 g
" u$ i" h8 W0 Y! A/ 2 K) R+ a/ A( Z

) C. y& O8 v+ R; d# d# K; q5 j" P1 ~$ b3 z. e, B
1周1次
  J9 w/ n2 {$ F7 T# l. n! V) Q3 ~) {6 e: @: {
) g/ Q5 a8 M; g; ]
/ " j, O' h, r7 C/ N+ k( ]; \
*采用便携式Ph计;DO采用滴定法;COD采用重铬酸钾法。1 n- n6 L% e9 E4 d% _
  通过对监控点的定时监控,不但积累了大量的运行资料,对水质的变化,也可以随时进行调整。在运行过程中,生化池曾多次出现楯纤虫和丝状菌大量繁殖,污泥膨胀,池体泡沫封顶的现象。分析原因,水体中的毒性物质比较多;生化池悬浮污泥的浓度比较低,只有2%左右;水体中氮的含量较低。通过加大回流量和曝气量,污泥不外排,控制生化池悬浮污泥的浓度在8%左右,并增加尿素的投加量,运行一周后,生化系统又趋于稳定。4 X6 i3 z+ l( l
处理效果 " C# x/ ]; S# p- a3 q
  如表6-1所示:, H6 e3 C3 ?& R8 Z
表6-1    处理效果一栏表$ [. z: @  q+ q1 m/ z$ X) N! L

# g& _  N5 V- a3 ^1 q) N+ g" C8 W' t; t  R& z
( n; n; H- \6 J7 U( d- W
+ j3 v( U6 B* l* @4 d' _
4 N: a; y' k7 b) u# U, o
监测点监测项目
0 t! x) I8 ]2 A$ N4 b% C2 p5 `" h; I2 [
7 G! L7 l" O$ l! a5 ~
调节池 . W+ T% |0 d5 j/ u# s& t
# g8 B+ j9 F( J
8 f: D2 W* }1 ]; Q/ i" t
气浮池
$ `; T! z8 H  G' A& t" q: x/ g7 u3 [& M: T- u0 b& |$ T! F# b

2 k% b+ h6 Q8 M, C0 xA/A/O池+二沉池+过滤 # Y% k" z  O* X: j: M
4 K' C' W9 C' u4 e! n3 G3 P

$ }" s, ^! t. y0 w0 ]
% s- }% _# L# S6 a  cpH , i. \; y2 n7 h) {8 {

' `* H! r7 Z: s
5 k5 |3 h- O& n  S5 p" n- G* A# l! D10-12 9 o& s0 |5 n6 A2 l, d' Q
0 _3 v8 X/ d( W

: ]$ Y1 _; v7 I# ?  |8~9
* E, W8 n: _: V6 @2 d# ^
# u, }) H% G7 e* l( V. n1 W, G/ x& o* F: b
7~8
( \6 b5 W! e0 V! D4 {
8 Z3 @3 Z! V- t! o, A
) \2 Z. }6 K1 X& }4 B8 S, ?, r6 [! _' m2 t# O' d$ F; g9 }
COD 6 C8 Q8 W# M) U* ?& e

+ E7 i4 u- p- [4 |+ d7 p1 l: z5 d. l  X, k% G
1418mg/l 3 s1 p2 Z% k- ~1 \+ H; W
& q2 c9 {+ L" H, P6 k) O

7 X' S* \" L' I  ^. g848mg/l ' r3 N8 r4 H- B' i3 r. s, |% W

5 j+ u, L+ j8 k' v7 H# b8 O" L$ S! z6 Y3 \* c7 ~- A
88.5mg/l   Q, S  a' V9 P- |
  I5 z) E; f& b# R* D$ t

4 J; T9 U4 T6 t- R
2 d% Q  R  e5 g6 gSS . u4 z! M+ j8 e. l4 U3 ~3 Q1 M$ t; K

2 y. }1 d. @# l
& n' _: c5 j0 K* f6 M) o. O( g! z0 u1616mg/l 2 p& e3 T. @+ G4 I
8 W- T9 m0 C1 `- t+ S$ t; ?$ [

8 a' f8 m' y! z162mg/l
% z3 u8 j: S8 p  Q! F7 a' d+ ]( N
" C' ?, T0 T2 t7 M, B: `" j: \' o8 K, B  G! M
21mg/l ' Q! ]3 _* ]& s

2 @" V+ v, V5 t, i+ P9 t( x- q1 J8 _0 t# c+ [+ L- s. F2 K

/ _' v4 S* m2 a& h. N石油类
3 y. C% m* F3 |% _  f% K4 \0 ], K1 l2 I% v8 t# A& t# e
) r; c0 B8 h( ]+ p
80mg/l # }$ Y/ X2 {$ P5 b3 s8 q' p$ u* S' f

  k- h- U4 G4 z
0 n* u# e. a  p6 M) _/ M% {3mg/l
* u2 ]0 g0 l5 X7 G: L
) D" G$ i$ N' \: r* q( p" J5 U
1.55mg/l & L8 O  t/ C$ k1 s0 U& U. @
*采用便携式Ph计; COD采用重铬酸钾法。
) v3 V( S) N1 Y( f; K! _ 技术经济指标
' I3 }: l) }& x, }/ I4 e! E3 s4 t) J& y

# Q; M* K. Z8 X4 R5 e( }. `/ }# @7 Z4 a% b4 _
3 n' v1 a9 ]0 Z+ @; r- i
2 h  W3 s1 |) ]4 Q; H
; x, P* c1 ~3 y2 p7 C& C+ g/ F
技术指标
# u+ s9 m. k3 T; T; P3 f" O% G2 W" d( }1 J3 W; X1 g

$ V; c/ ~8 v) u! u3 V技术参数 ' C9 s9 k6 w4 n! z. f

! k' X+ f& S9 g' v4 b3 v# s- V/ J3 M" g+ {
备注
5 G# r  B3 Z( ~) q2 S1 l! A5 D2 F/ J( m5 n  p7 k2 M: g

+ B" Q  |6 k2 L" |
& j* o/ s; ?( J0 C/ T- S: s; o工程占地 , j" V- Y3 K0 v  V( M8 p
; c$ j* q6 r2 D. J4 d0 ?

$ ^1 z' k* A" m9 ^" e7 ?800m2 : c, B4 w) e' F, h/ H  J5 F4 b

5 G1 ]; u9 b) D  A# h& X1 H) s/ o" M8 J% t: P' K5 X
包括绿化
4 _; \. {# I) t5 V2 t' W' @
) \' z$ K2 g: F# T# [/ q6 z: r# P% t9 U
. c7 d' ~& ^# p2 N+ p' e6 C) ?5 I: A6 ?, _: T
构筑物占地
, N0 q1 b$ P6 P  o
: X- {: R1 e4 |  g2 e0 o5 j. l1 C- L1 R0 Q' f3 ]' k5 U% g3 K5 ?
525m2
; ?& B8 m0 l; B7 L" C3 V1 x) J
  q/ Q! S/ \. W" M) X + v. B+ x2 L2 O+ Y/ S. r8 t
. Z. ~( U$ o! d$ f5 [/ t( |

% \# A" V6 W8 D. G( N
4 x  d4 X$ m/ M$ D' ]- L4 O总装机容量
/ i! q- Q+ v! D, c, F$ ~0 }: k! E6 r  v: H- }: h

5 s- G1 E: v, K55.2KW
6 g  |3 O0 u8 s
$ ~/ }* U6 a7 [+ X% e" V, U8 D7 k: l4 s" d* l& I! C" ?
含备用
/ `9 n0 A0 v# h9 W5 @8 ~; Q$ [! i) J* v7 K! `
6 k: T; G1 ^  V; [/ S+ A' R( j

$ s! |/ c! K5 Q总投资 5 A5 [- Q7 q5 w: l/ P
" c/ j* W9 r& Y. w, ?# J3 y: y

0 @: H* V* r! E* s; n9 _320万元
) v! ~; m3 E  n* o- Y8 [3 m, N6 O) X
 $ F5 c8 j7 F9 v: A  {) G9 _2 v

# V2 S- [4 f7 O6 w) v6 X2 F% j* D7 K$ G9 L3 f$ j9 M8 i7 t

, ~8 b. O0 a+ s# @; q! F运行费用 ( b) R3 u& |. X
$ c. |" i  `/ ?
0 Z- y/ ]. V& m
1.6元/吨
6 Z4 a2 ]+ N& M3 ~4 u% q( C8 X/ E& o9 m9 F! _% h: C& z# C8 B- }
 
) c0 p7 V4 Y. g+ R) B6 p, c! h
& H9 `- l1 I1 \4 q. f/ R& o& J2 b! W8 l
- ^; M3 Q8 d9 J  e: K/ a
人员编制 5 w) }) h: B% p; ?  B
* C7 S  e9 L$ X2 L! O: X2 k
6 m/ D3 c4 n3 a" k. T0 K4 A
5人
0 {- @. X% V  m* e) W: j3 g! V+ c- ~& T; B/ a4 u" x
   / a% `: K( K" s, P- p
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